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案例:江苏某电子电镀企业含磷废水处理改造工程
项目背景
该企业专业生产电子连接器,电镀工艺以镀镍、镀金为主,原有废水处理设施建于2010年,无法满足日益严格的环保要求,特别是总磷指标经常超标。企业决定投资800万元对废水处理系统进行全面改造,重点解决含磷废水达标问题。改造工程于2020年完成,设计处理能力为300吨/天。
废水成分及来源分析
该企业含磷废水主要来自以下来源:
化学镀镍生产线:使用次磷酸钠作为还原剂,产生高浓度含磷废水,磷主要以次磷酸盐和亚磷酸盐形式存在。
镀镍后处理工序:包括镍封等工艺,使用含磷添加剂。
地面冲洗水及跑冒滴漏废水。
废水主要特征污染物浓度:总磷120-280mg/L(其中次磷占60%-70%),镍离子40-90mg/L,COD 200-500mg/L,pH 4-6。
处理工艺流程
针对该企业废水特点,特别是化学镀镍废水中次磷酸盐难处理的问题,设计采用了"高级氧化+化学沉淀+生物强化"的组合工艺:
高级氧化预处理单元
采用臭氧-紫外光催化氧化技术,将次磷酸盐和亚磷酸盐氧化为正磷酸盐。
控制pH在3-4,臭氧投加量80-120mg/L,反应时间90分钟。
氧化后废水进入中和池调节pH至8-9。
化学沉淀单元
投加氯化钙和少量聚合硫酸铁(PFS),钙磷摩尔比控制在1.5:1。
采用两级沉淀工艺,一级沉淀pH控制在9-10,二级沉淀pH控制在10.5-11。
沉淀池出水经pH回调至6-9后进入生化系统。
生物强化处理单元
采用MBR膜生物反应器,内置特殊填料培养高效除磷菌群。
污泥浓度维持在6000-8000mg/L,DO控制在2-4mg/L。
定期投加微生物营养剂,维持菌群活性。
后保障单元
MBR出水经过活性炭吸附柱,确保重金属和有机物达标。
设置在线监测系统,实时监控总磷、镍等关键指标。
处理效果与技术创新
改造后的系统运行效果显著优于原有设施:
总磷:进水平均200mg/L,出水稳定在0.2mg/L以下,去除率99.9%
镍离子:进水平均60mg/L,出水0.01mg/L,远低于排放标准
COD:进水平均350mg/L,出水30mg/L左右
该项目的技术创新点在于:
针对次磷酸盐难处理问题,开发了臭氧-紫外光催化氧化预处理工艺,将次磷转化效率提高到95%以上。
优化了钙盐沉淀工艺参数,减少了药剂消耗量,降低了污泥产量。
采用MBR工艺替代传统活性污泥法,提高了系统抗冲击负荷能力。
运行成本分析显示,吨水处理成本约12元,其中高级氧化单元能耗占40%,药剂费占35%,膜组件维护费用占15%,其他费用占10%。虽然成本较高,但确保了出水稳定达标,避免了环保处罚风险。
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