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华北书刊印刷企业干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧治理项目
一、项目背景
该企业位于华北地区某省会城市建成区内,是一家历史悠久的大型书刊印刷企业,承担着大量教材、期刊及精装图书的印刷任务,年产能达一亿册。企业拥有多台海德堡、小森等国际品牌平版印刷机以及完善的装订联动生产线。由于地处城市中心区,周边为居民区和商业区,环保要求极为严格。企业印刷过程中使用溶剂型洗车水、润版液添加剂以及少量油墨助剂,产生以甲苯、二甲苯为主的有机废气,伴有明显异味。近年来,随着地方标准从国家二级标准提升至一级标准,原有废气处理设施已无法满足新要求,企业多次收到环保部门整改通知,周边居民投诉也日益增多。为彻底解决废气问题,企业决定实施全面的废气治理工程。
二、废气排放特征与成分检测
经专业检测机构全面监测,该企业废气呈现以下特征。废气总风量约为每小时五万立方米,由多台印刷机分别收集后汇总处理。废气浓度处于中等水平,在每小时五百至一千二百毫克每立方米之间波动,峰值出现在清洗工序和换版时段。废气成分相对集中,甲苯和二甲苯合计占比约百分之七十,乙酸乙酯占比约百分之十五,乙醇占比约百分之十,其余为少量烷烃类物质。废气中还含有少量纸张纤维粉尘和油墨颗粒,粒径分布范围较广,从数十微米到亚微米级均有。废气温度接近常温,湿度受季节影响较大,夏季相对湿度可达百分之八十以上。
该企业的特殊之处在于印刷机运行具有明显的不连续性,教材印刷集中在每年春秋季,期刊印刷则按月周期进行,导致废气排放呈现间歇性特点。这要求处理系统具备良好的启停适应性和负荷调节能力。
三、技术方案确定与工艺路线
考虑到企业废气浓度中等、成分相对集中但风量较大、运行间歇的特点,技术团队对比了多种方案。RTO方案虽然效率高,但间歇运行时的预热能耗较大,且投资较高;单一活性炭吸附方案无法应对浓度波动,且频繁更换活性炭不经济;生物法对苯系物处理效率有限,且启动周期较长。最终确定采用"干式过滤+多床活性炭吸附脱附+催化燃烧"的组合工艺,该方案的优势在于:活性炭吸附可适应浓度波动,多床设计保证连续运行,脱附再生降低运行成本,催化燃烧确保彻底分解。
四、系统构成与工艺流程
废气收集系统采用分区收集、集中处理的设计。每台印刷机设置侧吸式万向集气罩,罩口风速控制在每秒一点二至一点五米,确保印刷部位废气有效捕集。烘干箱采用全密闭集气罩,防止高温废气外逸。各支管汇总至主管,主管采用玻璃钢防腐材质,设计风速为每秒十二至十五米,既保证输送效率又避免颗粒物沉积。管道系统设置清扫口和排污阀,便于定期清理。
干式过滤单元采用两级过滤。第一级为初效滤棉过滤,过滤精度为十微米,采用抽屉式安装,便于更换,主要去除纸张纤维和大粒径油墨颗粒。第二级为中效滤棉过滤,过滤精度为一微米,进一步捕集微小颗粒。两级过滤的综合除杂效率达到百分之九十五以上,有效保护后续活性炭吸附层。滤棉压差达到一千五百帕时系统报警提示更换。
活性炭吸附单元采用五床并联设计,这是该系统的核心创新。五床中四床处于吸附状态,一床处于脱附或备用状态,通过气动阀门自动切换,实现二十四小时连续运行。每个吸附床填充量为五立方米柱状活性炭,碘值不低于一千毫克每克。废气从床底进入,经活性炭层吸附后从顶部排出。吸附周期根据进口浓度和出口浓度自动调整,通常为四至六天。当某床出口浓度超过设定值时,该床自动退出吸附序列,转入脱附程序。
脱附系统采用热空气脱附方式。脱附风机将一百二十摄氏度的热空气送入吸附床,热空气与活性炭接触后使吸附的有机物挥发脱附,形成高浓度废气。脱附时间约为三至四小时,脱附后的活性炭床采用常温空气冷却,然后转入备用状态。脱附产生的高浓度废气浓度达到每小时五千至八千毫克每立方米,风量约为每小时两千立方米。
催化燃烧单元采用贵金属催化剂,以铂、钯为主要活性组分。高浓度废气经阻火器和阻火除尘器后进入换热器,与催化燃烧后的高温烟气进行热交换,预热至二百五十摄氏度左右。预热后的废气进入催化床,在二百八十至三百五十摄氏度温度下,有机物在催化剂表面发生氧化反应,分解为二氧化碳和水。反应后的烟气温度升高至四百至五百摄氏度,经换热器回收热量后降至一百五十摄氏度以下排放。催化燃烧室设置温度、压力、浓度监测及超温报警、防爆泄压等安全装置。催化剂设计使用寿命为三年以上,实际运行中通过定期检测活性,及时更换老化催化剂。
五、智能控制与安全保障
控制系统采用PLC可编程控制器为核心,配备触摸屏人机界面,实现全自动化运行。主要控制功能包括:根据进口浓度自动调节风机频率,实现风量优化;根据吸附床出口浓度自动切换脱附程序;根据催化燃烧室温度自动调节辅助加热功率;实时监测各点温度、压力、浓度等参数,异常时自动报警并采取保护措施。
安全保障系统尤为完善。管道系统设置火花探测器和自动喷淋装置,间距不超过十五米,防止静电或摩擦火花引燃废气。吸附塔设置氮气吹扫系统,在检修前用氮气置换塔内残余VOCs,消除动火作业风险。催化燃烧室设置LEL在线监测,浓度超标时自动切断进气并打开新风稀释。系统还配备应急排放旁路,在设备故障时确保生产安全。
六、运行效果与综合效益
项目于二零二一年年底建成投运,经过一年多的稳定运行,取得了显著的环保和经济效益。第三方检测机构多次抽检结果显示,排放口非甲烷总烃浓度长期稳定在每小时二十毫克每立方米左右,远低于地方一级排放标准要求的每小时三十毫克每立方米,净化效率超过百分之九十五。车间及周边异味彻底消除,居民投诉降为零,企业环保形象大幅提升。
从运行成本分析,活性炭采用脱附再生方式,使用寿命延长至十八个月,年活性炭消耗量从原来的二十吨降至两吨,节约活性炭采购和危废处置费用约十五万元。催化燃烧单元由于进气浓度较高,辅助燃气消耗很少,主要成本为风机电费和催化剂维护。系统自动化程度高,仅需一名兼职操作人员,人工成本极低。项目总投资约四百五十万元,获得当地环保专项资金补贴一百五十万元,实际投资回收期约为三年。
该案例的成功实施,为城市中心区书刊印刷企业的废气治理提供了成熟可靠的解决方案,证明了在中等浓度、大风量、间歇运行工况下,活性炭吸附脱附加催化燃烧组合工艺具有良好的适应性和经济性。
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