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案例:山东某植物提取厂槲皮素废水处理工程
项目背景
山东某植物提取厂以槐米为原料生产槲皮素,原废水直接排入厂区污水处理站与其他废水混合处理,导致系统经常崩溃。为此,企业决定建设专用于槲皮素废水的独立处理设施。设计规模60m³/d,要求处理后水回用于生产或达到城市污水管网接纳标准。
废水来源与特性
该厂槲皮素废水主要来自三个环节:槐米酸水解废水(占总水量40%),含大量有机酸和糖类物质;槲皮素结晶母液(占35%),含高浓度槲皮素及衍生物;设备冲洗水(占25%)。混合废水特性为:COD 15000-25000mg/L,BOD5 3000-4500mg/L,总糖含量3000-5000mg/L,pH 2.5-4.0,温度50-60℃。
处理工艺流程
根据废水高温、高糖、高酸的特点,设计采用"降温调质+水解酸化+MBR+RO"工艺路线:
降温调质系统
:设置换热器将废水温度降至35℃以下,然后投加NaOH调节pH至6.5-7.0,最后进入缓冲池均衡水质。
水解酸化
:采用完全混合式反应器,HRT 36h,控制ORP在-100至-200mV。通过水解菌和酸化菌的作用,将大分子多糖和有机酸转化为小分子有机酸。
MBR处理
:采用外置式超滤膜生物反应器,MLSS维持在8000-10000mg/L,SRT 30d,HRT 24h。通过高效膜分离确保出水水质稳定。
RO深度处理
:采用抗污染卷式RO膜,回收率70%,操作压力1.5-2.0MPa。浓水返回水解酸化池,产水达到回用标准。
处理效果与运行参数
系统运行数据显示:降温调质后废水温度稳定在35℃以下,pH 6.5-7.0;水解酸化段COD去除率35%,B/C值从0.2提升至0.45;MBR段COD去除率90%,氨氮去除率95%;RO系统脱盐率>98%,COD去除率85%。最终产水COD<30mg/L,电导率<100μS/cm,满足生产工艺回用水要求。项目投资280万元,回用水成本约8元/吨,较原自来水使用节省费用40%。
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