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(紧接上期)
1.2 半制品的人工测试方式
1.2.1 人工测试方法
许多纺纱企业采用传统的黑板铺开法来统计棉结和杂质的数量。但这种方法往往会导致棉结和杂质被未完全分离的纤维所遮挡(见图8),从而使得统计出的数量偏少。
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图8 传统手检棉结方法
为此,我们采用了一种新的检测方法:
(1)先分段,然后将每段逐个分离扯开来统计棉结和杂质的数量(见图9)。这种方法能够找出所有无法扯开的棉结和可见的杂质,并且可以根据控制需求进行全部计数或选择性舍弃。
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图9 分段检测法
(2)对于化纤(合成纤维、纤维素纤维)等材料,要根据纤维长度进行分段(见图10),我们采用以下方式对梳理效果进行评定:
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图10 化纤分梳质量评定
(3)统计各分段及分段间纤维内可见的棉结数量;如果段内的纤维较为混乱、不直顺,则认为梳理不够充分;若段间拖出的纤维过多且杂乱无章,则认为梳理过度。
1.2.2 手数棉结的必要性
对于高品质的纱线生产,除了采用Afis进行棉结检测以外,还需要通过手数棉结来进一步保证质量。这是因为Afis仅能识别出直径在450μm(或普瑞美400μm)以上的棉结,然而,根据目前高级针织纱的严格标准,更小尺寸的棉结同样也会导致布面上出现白星现象。
1.2.3 棉网、棉条梳理质量的检查
可以采用一种简易的方法来检查棉网和棉条的梳理质量。
(1)轻轻拉出梳棉机中的棉网,进行初步检查,观察棉结的数量。
(2)如果发现棉网清晰度不足,纤维排列显得杂乱无章、不平整,或者存在未能完全梳理分离的纤维束,就表明梳理过程不够充分。
(3)如果棉网缺乏弹性,边缘部分一触即破,就表明可能梳理过度,或者转移不良。
在检查棉条时,除了要关注棉结、籽皮和杂质的数量外,还可以轻拉棉条来评估梳理质量。
(1)如果发现棉条的抱合力差,纤维显得松散且无弹性,通常是梳理过度。
(2)如果拉开棉条时感觉生涩,且断开处出现束状纤维,则说明梳理过程还不够充分。
(3)也可以将条子吹开,观察纤维的伸直度、平行度和分离度(见图11)。
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图11 检查棉条梳理质量
1.3 成纱检验+纱疵鉴定方式
为了确保成纱的品质,可以直接将每台梳棉机所生产的生条进行纺纱试验,检验成纱质量指标和络筒切疵情况,以评价梳棉机的梳理质量对成纱质量的影响。如果得到的数据良好,能够满足客户设定的标准,那么就可以认为梳棉的梳理质量是合格的。
1.4 纤维伸直度、平行度、分离度检验
纤维的伸直度和平行度会随着生产工序的逐步推进而发生变化,逐渐趋于伸直状态。在Afis检验中,取3000根纤维所需要的时间与纤维的伸直度具有较强的相关性,须条的拉断强力也在一定程度上反映了纤维的伸直平行度状态。
1.4.1 精梳品种
我们对精梳品种从梳棉到粗纱各工序的须条进行了Afis检验,结果见表7。
表7 精梳品种梳棉到粗纱Afis检验结果
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从表7的数据可以看出:
(1)在纺织生产过程中,从梳棉到粗纱各工序对纤维的影响呈现出一定的规律性。在梳棉阶段,取出3000根纤维所需的时间较长,随后经历预并和条卷工序时,时间略有缩短,到了精梳、末并和粗纱阶段,时间进一步减少。值得注意的是,单个工序的车速对这一数据的影响并不显著。
(2)在梳棉工序中,棉条的拉断强度受车速的影响不大。但从并条工序开始,棉条的拉断强力会随着车速和工艺的变化而发生显著变化,这可以视为平行度的一种表现。
(3)到粗纱工序,须条的强力会随着捻度的变化而发生变化。
1.4.2 普梳品种
在普梳品种上,在我们的测试数据中,梳棉工序的伸直度、平行度差异不大,工序延伸后却可以看出明显差异,见表8。
表8 普梳品种梳棉到粗纱Afis检验结果
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从表8的数据可以看出:
(1)在普梳品种的生产过程中,从梳棉到粗纱各工序对纤维的影响呈现出特定的规律。在梳棉阶段,取出3000根纤维所需的时间较长,随后经历头并和末并工序时,时间有所缩短,到了粗纱阶段,时间进一步减少。值得注意的是,单个工序的车速对这一数据的影响并不显著。
(2)从并条工序开始,棉条的拉断强力会随着车速和工艺的变化而发生显著变化。
(3)由于纤维伸直平行度的原因,普梳末并条的强力远大于精梳末并条的强力。此外,粗纱拉断强力在整体上普梳大于精梳(在相同捻系数下进行对比),而且普梳粗纱的强力对捻度变化更加敏感。
2
梳理质量对成纱质量的影响
2.1 普梳品种案例
2.1.1 梳理质量对成纱的影响
某企业生产普梳紧赛32S纱,在对生条Afis测试中,发现1#和6#梳棉机的棉结差异较大,在对生条试纺到成纱的跟踪试验中,我们发现末并棉结差异较大,进而导致成纱品质差异显著,梳棉的短绒差异较大,到头并仍差异明显,但到末并却基本相同;手检棉结、籽皮棉结梳棉差异很小,到了头并、末并却有明显差异,与成纱品质对应;Afis测试棉结梳棉>头并>末并,有下降规律;手检棉结梳棉到头并是有较大幅度增长,到末并又降低,见表9、表10。
表9 各工序Afis测试数据
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表10 紧赛32S成纱质量数据
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2.1.2 优化清梳工艺
该企业原来的该品种质量较差,达不到客户的质量要求,客户提出通过增加落棉率来提高成纱质量。为此,对该企业的落棉率情况进行了排查:
(1)清花预清棉机落率2.4%,精开棉机落率1.008%,清花合计为3.408%。
(2)梳棉单台落率11.073%,各部位具体落棉情况见表11。
表11 梳棉机各部位落棉数据
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(3)清花+梳棉总落率为14.481%(实际运行中落棉率还略大于此数据)。
为此,通过调整清梳落率,优化梳棉工艺,调整并粗工艺,加大并条粗纱定量等措施, 有效提高了成纱质量:
(1)清花预清棉落棉率调整为1.56%,减少了0.832%;精开棉机落棉率降低到0.567%,减少了0.441%,清花落棉率合计减少0.832%+0.441%=1.273%。
(2)调整梳棉工艺,落棉率降低到7.978%,降低了3.095%,具体情况见表12。
表12 梳棉机各部位落棉调整数据
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(3)清花+梳棉的总落棉率合计减少了4.368%。
(4)调整并条、粗纱工艺,细纱改造牵伸系统,使用新型专件。
(未完待续)
作者:牛宇(大连雨念纺织科技有限公司)
编辑: 中国纱线网,转载请注 明出处
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