案例:北方地区聚氨酯保温管生产线废气改造项目
项目背景
该企业位于华北工业区,拥有4条全自动聚氨酯保温管生产线,原采用简单的活性炭吸附处理工艺,因活性炭更换频繁(每月2-3次)、处理效果不稳定(夏季尤为明显)且运行成本高,决定进行全面改造。项目预算450万元,要求处理效率≥95%,且能适应北方冬季低温条件。
废气成分及来源
废气主要来自三个环节:
原料储罐区呼吸阀排放
生产线发泡工段
成品养护区
特殊之处在于:
冬季环境温度低(最低-25℃)
废气中含有少量硅油类脱模剂挥发分
废气浓度波动大(50-800mg/m³)
主要污染物:
总挥发性有机物(TVOC):300-650mg/m³
环戊烷:120-300mg/m³
二甲基硅氧烷:20-50mg/m³
微量HFC-245fa发泡剂
废气总风量22,000m³/h,冬季温度可低至5℃以下。
处理工艺流程
采用"两级预处理+沸石转轮浓缩+RTO蓄热燃烧"工艺:
一级预处理
静电除尘器:去除油雾和微小颗粒
换热器:将废气预热至30℃以上(冬季运行关键)
二级预处理
专用吸收塔:去除硅氧烷类物质
缓冲罐:平衡浓度波动
沸石转轮浓缩系统
处理区:22000m³/h
脱附区:2500m³/h(浓缩比约8.8:1)
沸石类型:疏水性改性沸石
转轮转速:2-8r/h可调
RTO蓄热燃烧系统
三室RTO,热效率≥95%
燃烧温度≥760℃
陶瓷蓄热体:抗硅氧烷中毒型
辅助燃料:天然气
余热利用系统
预热新鲜空气用于车间供暖
部分热量回用于生产线
最终效果
项目实施后,即使在-20℃环境下,系统仍能稳定运行:
TVOC去除率:≥98.5%
环戊烷排放浓度:≤8mg/m³
系统自持运行(废气浓度>800mg/m³时无需辅助燃料)
沸石转轮使用寿命预计5年以上
年节省运行费用约65万元(相比原系统)
特别值得一提的是,余热利用系统每年可节约天然气约12万立方米,减少碳排放200余吨,实现了环境效益与经济效益的双赢
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