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案例:华南地区泡沫包装制品企业废气处理改造
项目背景
该企业位于广东省佛山市,主要生产EPE(聚乙烯泡沫)包装材料,原有采用简单的活性炭吸附处理工艺,因活性炭更换频繁、处理效果不稳定,于2022年进行废气处理系统升级改造。项目总投资220万元,处理风量12000m³/h。
废气成分及来源
该企业废气特点与EPS泡沫有所不同,主要来自:
挤出发泡工序
:使用丁烷作为发泡剂,废气中含有丁烷、乙烯单体
热压成型工序
:释放的少量添加剂挥发物
边角料破碎工序
:产生的粉尘和微量有机物
污染物特征数据:
非甲烷总烃:500-900mg/m³
颗粒物:30-60mg/m³
特征污染物:丁烷(占比约40%)
废气温度:50-70℃
湿度:相对湿度60-80%
处理工艺流程
根据废气特性,采用"干式过滤+沸石转轮浓缩+RTO蓄热燃烧"工艺:
废气收集与输送
:优化集气罩设计,提高收集效率
干式过滤
G4级初效过滤器去除较大颗粒
F7级中效过滤器精细过滤
沸石转轮浓缩
废气通过沸石转轮吸附区,VOCs被吸附
转轮旋转至脱附区,用180℃热风脱附
浓缩倍数达10-15倍
RTO蓄热燃烧
浓缩后废气进入三室RTO
燃烧温度维持在800℃以上
热回收效率≥95%
余热利用
:部分高温烟气用于沸石转轮脱附,降低能耗
最终效果
改造后系统运行稳定,检测结果显示:
非甲烷总烃排放浓度:<20mg/m³
颗粒物排放浓度:<10mg/m³
丁烷去除率:>98%
系统自持运行:VOCs浓度>1.5g/m³时可实现热能平衡
年运行费用节约:约18万元(相比原活性炭系统)
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