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案例:某染料中间体厂高浓度硝基苯酚废水处理工程
项目背景
华中地区某专业染料中间体生产企业,产品包括多种硝基苯酚衍生物。生产废水浓度高、毒性大、成分复杂,原有处理设施无法满足新排放标准要求,急需改造升级。设计处理规模为100吨/天,要求出水达到园区纳管标准。
废水成分及来源
废水主要来自硝化反应工序(占70%)、产品精制工序(20%)和其他辅助工序(10%)。特征污染物为2,4-二硝基苯酚(浓度800-1200mg/L)、对硝基苯酚(300-500mg/L),COD高达8000-12000mg/L,色度2000-3000倍,含盐量约3%,并含有少量苯胺类物质。废水pH值1-3,呈强酸性。
处理工艺流程
根据废水特性,采用"资源回收+高级氧化+生物强化"的创新工艺路线:
酸析回收
:调节废水pH至2-3,降温至10℃以下,使部分二硝基苯酚结晶析出,经离心分离后回收。回收率约30%,既减少后续处理负荷,又实现资源化利用。
溶剂萃取
:采用甲基异丁基酮(MIBK)作为萃取剂,油水比1:5,萃取率可达85%以上。萃余液硝基苯酚浓度降至100mg/L以下。
络合沉淀
:投加硫酸亚铁形成铁-酚络合物沉淀,进一步去除硝基苯酚类物质。
湿式催化氧化
:在温度200℃、压力3MPa条件下,采用CuO-ZnO/Al₂O₃催化剂进行湿式氧化,COD去除率90%以上,硝基苯酚几乎完全降解。
水解酸化
:设置弹性填料水解酸化池,提高废水可生化性,B/C比从0.2提升至0.35以上。
MBR膜生物反应器
:采用PVDF中空纤维膜,污泥浓度维持在8000-10000mg/L,容积负荷2.5kgCOD/(m³·d),对剩余污染物进行彻底降解。
活性炭吸附
:作为保障单元,确保出水水质稳定。
最终效果
工程实施后,系统运行稳定,出水水质:COD<50mg/L,硝基苯酚类<0.3mg/L,色度<30倍,各项指标优于设计标准。虽然项目投资较高(约1200万元),但通过资源回收每年可产生150万元经济效益,综合运行成本约25元/吨水。该案例为高浓度硝基苯酚废水处理提供了可靠的技术路线。
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