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某化工园区二氯乙烷废水处理项目
项目背景
华东地区某大型化工园区内,一家专业生产氯乙烯单体的化工企业,在生产过程中产生大量含二氯乙烷的工业废水。该企业年产能30万吨,日均产生含二氯乙烷废水约150吨,废水浓度波动较大,二氯乙烷含量在500-3000mg/L之间。由于二氯乙烷具有毒性且难以生物降解,传统处理方法效果不佳,企业急需建设专门的处理设施以满足日益严格的环保排放标准。
废水成分及来源
该企业废水主要来源于三个环节:一是氯乙烯合成过程中产生的工艺废水,含有高浓度二氯乙烷;二是设备清洗废水,含有中等浓度的二氯乙烷及少量其他有机物;三是地面冲洗水和初期雨水,浓度较低但水量较大。废水主要污染物包括:二氯乙烷(EDC)、少量氯乙烯(VCM)、微量氯化氢(HCl)以及部分无机盐类。废水pH值呈弱酸性,COD值在2000-8000mg/L范围内波动。
处理工艺流程
针对该企业废水特点,设计采用了"预处理+高级氧化+生物处理"的组合工艺路线:
调节均质
:不同来源废水首先进入调节池进行水质水量均衡,减少冲击负荷。
pH调节
:投加氢氧化钠溶液将废水pH调整至中性范围(6.5-7.5),防止后续设备腐蚀。
气浮分离
:采用溶气气浮工艺去除废水中的悬浮物和部分游离态二氯乙烷,去除率约15-20%。
微电解-Fenton氧化
:废水进入铁碳微电解反应器,利用铁-碳原电池效应产生新生态氢和亚铁离子;出水再与双氧水混合进入Fenton氧化塔,产生强氧化性的羟基自由基,将二氯乙烷分子链打断。此阶段二氯乙烷去除率可达60-70%。
UASB厌氧反应
:氧化后的废水进入上流式厌氧污泥床反应器,在厌氧微生物作用下进一步降解有机物,COD去除率约50%。
MBR膜生物反应
:最后采用膜生物反应器进行深度处理,内置中空纤维超滤膜,确保出水水质稳定达标。
活性炭吸附
:作为安全保障措施,设置活性炭吸附塔应对水质波动情况。
最终处理效果
该处理系统建成运行后,经三个月调试期和半年稳定运行期验证,出水水质完全达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。具体数据表现为:二氯乙烷浓度从进水平均1800mg/L降至出水平均0.5mg/L以下,去除率>99.9%;COD从平均4500mg/L降至60mg/L以下,去除率>98.5%。系统运行稳定,自动化程度高,吨水处理成本约25元,得到当地环保部门的高度认可。
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