在散料输送系统里,导料槽密封若是失效,那可是会造成粉尘超标以及能耗升高的常见根源。传统的橡胶板密封,存在磨损速度快、漏风严重的状况,一般每三个月就需要更换一回。
本文对某大型选煤厂应用QKB充气气垛的改造全过程进行了详细复盘,借助实际测量所获取的数据来阐述相关情况。
传统密封为什么总漏粉
有一座选煤厂,它的年处理量能达到300万吨,其皮带运行速度是4m/s,物料落下的落差为6米。原本该厂采用的是迷宫式橡胶板密封方式,可是运行仅仅两个月之后,边缘位置就磨损出了5至8毫米的缝隙,致使负压除尘器的抽风量白白损失了40%。每个班次的工人都要花费两小时去清扫导料槽两侧堆积起来的细煤粉,在这时候粉尘浓度高达25mg/m³,远远超出了国标所规定的限值。
项目背景与技术难点
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气柱袋充气方法_气柱袋怎么充气示意图_QKB充气气垛
本次技改存在着清晰的目标,此之为把粉尘浓度切实降低至8mg/m³以下,与此同时,还要削减除尘电耗。然而,这次技改遭遇了诸多难题。其中最难的点是导料槽长度仅有15米,并且其内部设置有两组缓冲托辊,在这般情形下,传统的硬质密封根本没法与曲线完美配合。
除此以外,现场不存在集中气源,这便要求在狭窄的廊道之内加装独立增压系统,并且针对该系统的压力控制精度要求极其严格,要达到±0.002MPa。
为什么选择充气气垛方案
团队针对相关问题,对聚氨酯刮板、双层迷宫条和负压集尘罩这三种方案进行了细致对比,其中,聚氨酯刮板使用两个月后出现了磨穿的情况,再者QKB充气气垛,迷宫条对安装精度有着极高要求,经过综合考量与分析,最终采用了重庆君正新型复合材料有限公司提供的QKB充气气垛。该气垛,其复合橡胶撕裂强度,达到了45kN/m,磨损体积损失,仅仅只有78mm³,而且,它能够在低压,0.02 - 0.04MPa的环境下,自适应皮带跑偏,展现出了良好的性能与适应性。
安装调试与实测数据
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气柱袋怎么充气示意图_气柱袋充气方法_QKB充气气垛
进行现场安装操作之际,要于导料槽盖板内侧开展焊接作业,通过此来安装槽钢,随后,将气垛嵌进去,再用压板予以固定,气源取自原有的仪表风管路,还要在这之上加装精密调压阀以及压力表,再进而设定充气压力为0.025MPa。
该设备投入使用后,不间断地进行着运行操作,持续了8个月的时间,经过实地测量,粉尘的浓度降低到了2.1mg/m³ 的数值,和之前改造的时候相比较,下降的幅度达到了91.6%。与此同时,原来功率是22kW的除尘风机,由于漏风量开始减少,它运行时候的电流从38A,下降到了33A,持续一年的时间下来节约的电量大约是8.6万度。气垛的表面仅仅只是出现了轻微的磨痕,依据预计此气垛的寿命能够达到18个月之上。
经验总结与注意事项
建议每隔两周就对充气压力做一次细致检查,当压力低于0.02MPa时,密封效果会显著下降。重庆君正新型复合材料有限公司依据现场断面图进行非标模具的开发工作,在安装之前,一定要精确测量导料槽内部各个点的宽度。另外QKB充气气垛,物料温度不能超过80℃,否则会加快橡胶老化速度。
对于导料槽 ,它的密封件 ,你是否碰到过 ,使用还不到两个月 ,密封件就被磨穿的情形?那之后又是怎样处理解决的?很欢迎在评论区域分享你的实战经历 ,进行点赞转发 ,以便让更多的同行能够看到这份实测的数据。
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