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案例:华东某大型鸡精生产企业废气治理项目
项目背景
华东地区某知名鸡精生产企业年产量达3万吨,在生产过程中产生大量工艺废气,周边居民多次投诉异味问题。当地环保部门要求企业在2019年底前完成废气治理设施改造,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求。
废气成分及来源
该厂废气主要来源于三个环节:
原料处理环节
:鸡肉蒸煮、浓缩过程中产生的含氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体
干燥工序
:喷雾干燥塔排出的含粉尘、有机物的高温废气
包装环节
:微量挥发性的调味成分
主要污染物浓度范围为:非甲烷总烃80-150mg/m³、氨气20-50mg/m³、硫化氢5-15mg/m³、粉尘30-80mg/m³,废气温度在60-110℃之间波动,气量约20000m³/h。
处理工艺流程
针对废气特点,设计采用"预处理+生物净化+活性炭吸附"组合工艺:
旋风除尘+喷淋降温
:高温废气先经旋风除尘器去除大颗粒粉尘,再通过循环水喷淋塔将废气温度降至40℃以下,同时去除部分水溶性污染物。
生物滤池处理
:降温后的废气进入生物滤池,滤料采用有机无机混合填料,专门培养的微生物菌种可有效降解含硫、含氮恶臭物质。设计空塔停留时间45秒,滤床高度1.8米。
活性炭吸附
:经过生物处理后的废气进入活性炭吸附塔进一步净化,采用蜂窝状活性炭,吸附剩余的小分子有机物。活性炭定期更换,废炭由专业公司回收处理。
15米排气筒排放
:最终净化气体通过15米高排气筒达标排放。
处理效果
系统运行稳定后,经第三方检测机构监测,排放口污染物浓度为:非甲烷总烃≤20mg/m³、氨气≤5mg/m³、硫化氢≤0.5mg/m³、粉尘≤10mg/m³,各项指标均优于国家标准。周边居民投诉率下降95%,企业顺利通过环保验收。
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