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案例:软包装生产企业复合工序废气治理项目
项目背景
某专业软包装生产企业主要生产食品级复合膜材料,其复合工序使用大量溶剂型胶黏剂,产生高浓度有机废气。由于厂区位于居民区附近,废气异味投诉不断,环保部门要求限期整改。企业原有简单的活性炭吸附装置已无法满足处理要求。
废气成分及来源
废气主要来自:
干式复合机:使用乙酸乙酯溶剂型胶黏剂,废气中乙酸乙酯占比90%以上
无溶剂复合机:少量VOCs排放
熟化室:未完全反应的胶黏剂持续挥发
废气特点为浓度高(2000-3000mg/m³)、成分单一(主要为乙酸乙酯)、气量小(8000m³/h),且具有回收价值。
处理工艺流程
根据废气特性,采用"冷凝回收+活性炭吸附"组合工艺:
废气收集系统:对复合机和熟化室废气分别收集
一级冷凝:采用7℃冷水机组将废气降温至5℃,回收大部分溶剂
二级深冷:采用-15℃盐水机组进一步冷凝
活性炭吸附:对残余废气进行吸附处理
溶剂提纯:回收的乙酸乙酯经蒸馏提纯后回用于生产
系统设计亮点包括防爆措施、溶剂自动回收装置和在线浓度监测。
最终效果
项目实施后取得显著成效:
乙酸乙酯回收率≥85%,纯度达99.5%可直接回用
排放浓度≤20mg/m³,远低于排放标准
年回收溶剂约300吨,价值180万元
彻底解决异味问题,周边投诉降为零
投资回收期仅1.5年
该项目实现了环境效益与经济效益的双赢,成为溶剂回收型废气处理的典范
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