![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
案例二:河南某花生蛋白粉厂废水处理工程
项目背景
河南某专业花生蛋白粉生产企业,采用低温脱脂工艺生产花生蛋白粉,日处理花生原料100吨。企业原有废水处理设施老化,处理效果不稳定,经常出现超标排放情况。新建废水处理站设计规模为150m³/天,要求处理后回用率达到50%以上,其余部分达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
废水成分及来源
该厂废水主要来源于:花生脱皮清洗废水、蛋白提取废水、设备清洗废水和反冲洗水。废水特点为高浓度有机废水,含有大量可溶性蛋白、糖类和微量油脂。典型水质指标:CODcr 6000-10000mg/L,BOD5 3500-5500mg/L,SS 500-1000mg/L,总氮150-200mg/L,总磷30-50mg/L,pH5.5-6.5。
处理工艺流程
根据废水特性和回用要求,采用"物化预处理+厌氧+MBR+RO"的主体工艺路线:
预处理系统
:机械格栅→调节池→初沉池→水解酸化池。水解酸化池停留时间8小时,将大分子有机物分解为小分子,提高废水可生化性。
厌氧处理系统
:采用IC(内循环)厌氧反应器,有效高度16m,容积负荷8kgCOD/(m³·d),配备完善的内循环系统和pH、温度在线监控装置。
MBR系统
:采用分体式膜生物反应器,好氧池污泥浓度维持在8000-10000mg/L,膜组器选用PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm,设计通量15L/(m²·h)。
深度处理系统
:MBR出水一部分直接回用,另一部分经过RO反渗透系统进一步脱盐处理后作为高品质回用水。RO系统回收率75%,采用4:2排列方式,运行压力1.2-1.5MPa。
剩余污泥经浓缩脱水后含水率降至78%以下,运至专业机构处理。沼气产量约2000m³/d,经脱硫处理后用于锅炉燃料。
最终处理效果
系统运行数据显示:MBR出水COD≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS未检出,总氮≤15mg/L,总磷≤0.5mg/L;RO出水COD≤10mg/L,电导率≤100μS/cm,完全满足生产工艺回用水标准。整体COD去除率超过99%,年减排COD约500吨。回用水比例达到55%,年节约新鲜水用量近3万立方米。项目总投资约500万元,运行成本约2.8元/m³(含回用部分),投资回收期约4年(考虑水费节约和沼气利用收益)。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.