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案例:XX大型屠宰场废水处理项目
项目背景
XX大型屠宰场位于华东地区,日均屠宰生猪约1000头,生产过程中产生大量高浓度有机废水。由于当地环保要求日益严格,原有处理设施已无法满足排放标准,需新建一套完整的废水处理系统。项目总投资约800万元,占地面积2000平方米,设计处理能力为每天1200立方米。
废水成分及来源
该屠宰场废水主要来源于以下环节:
宰前冲洗废水:含有粪便、饲料残渣等,COD浓度约2000mg/L
屠宰过程废水:包括放血、烫毛、剖解等工序废水,含有血液、油脂、碎肉等,COD高达5000-8000mg/L
内脏处理废水:含有胃肠内容物、消化液等,COD约3000-4000mg/L
车间冲洗废水:含有少量悬浮物和有机物,COD约1000-1500mg/L
废水特点为有机物浓度高、悬浮物多、油脂含量大、可生化性好但含有一定量的病原微生物。
处理工艺流程
针对废水特性,设计采用"预处理+厌氧+好氧+深度处理"的组合工艺:
预处理阶段
格栅拦截:采用粗细两道格栅,去除大块碎肉、毛发等杂质
隔油沉淀:设置隔油池和初沉池,去除浮油和部分悬浮物
调节池:均衡水质水量,设曝气装置防止沉淀
厌氧处理
采用UASB(上流式厌氧污泥床)反应器,容积负荷6kgCOD/(m³·d)
控制温度在35±2℃,pH6.8-7.
水力停留时间约24小时
好氧处理
采用A²/O工艺(厌氧-缺氧-好氧)
好氧池DO控制在2-4mg/L,MLSS约3000-4000mg/L
污泥回流比50-100%,硝化液回流比200%
深度处理
二沉池:固液分离,出水进入消毒池
消毒:采用次氯酸钠消毒,接触时间≥30min
污泥处理:污泥经浓缩脱水后外运处置
最终效果
系统运行稳定后,出水水质完全达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准:
COD<80mg/L(去除率>98%)
BOD5<20mg/L(去除率>99%)
SS<60mg/L
氨氮<15mg/L
动植物油<10mg/L
项目每年减少COD排放约1200吨,实现了废水达标排放和资源化利用,厌氧段产生的沼气用于厂区供热,年节约能源费用约50万元。
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