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案例:华南某酸奶加工厂废水处理站
项目背景
该酸奶加工厂位于珠三角地区,专业生产各种风味酸奶,日产量约80吨。由于厂区位于环境敏感区域,环保部门要求废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。厂区用地紧张,需采用紧凑型处理工艺。
废水成分及来源
该厂废水具有以下特点:
高浓度有机废水:来自发酵罐、调配罐清洗水,COD高达8000-12000mg/L
低浓度废水:包装区、地面冲洗水,COD约500-1000mg/L
冲洗水中含有少量酸奶残留物、清洁剂和消毒剂
废水温度较高,约30-35℃
典型水质:COD 6000-10000mg/L(综合),BOD5 3500-6000mg/L,SS 400-700mg/L,NH3-N 60-120mg/L,TN 80-160mg/L,TP 30-60mg/L,pH 4.5-6.5(偏酸性)。
处理工艺流程
根据场地限制和高标准要求,设计采用"分类收集+MBR膜生物反应器"的主体工艺路线:
分类收集系统
高浓度废水单独收集进入厌氧系统
低浓度废水直接进入好氧系统
预处理系统
细格栅:间隙3mm,去除细小颗粒
调节池:设pH自动调节装置(加NaOH),控制pH在6.5-7.
冷却塔:将废水温度降至35℃以下
厌氧处理系统
(针对高浓度废水):
采用UASB(上流式厌氧污泥床)工艺
设计容积负荷6kgCOD/(m³·d),HRT=24h
产生的沼气经脱硫后用于厂区锅炉
MBR膜生物反应器
一体化设计,集生化反应与膜分离于一体
采用PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm
污泥浓度维持8-12g/L,SRT控制在20-30d
配备在线膜清洗系统
辅助系统
除磷装置:化学除磷与生物除磷结合
次氯酸钠消毒:替代传统氯气更安全
智能控制系统:全自动运行,远程监控
最终处理效果
该处理站占地面积仅400㎡,但处理效果显著:COD≤30mg/L,BOD5≤6mg/L,SS≤5mg/L,NH3-N≤3mg/L,TN≤12mg/L,TP≤0.3mg/L,全面优于一级A标准。系统自动化程度高,仅需1人兼职管理。吨水运行成本约2.3元,其中膜更换费用约占30%。项目投资约650万元,两年内通过节能降耗回收成本。
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