案例:华东地区大型饲料厂复合废气治理项目
项目背景
华东某大型饲料生产企业年产能达30万吨,主要生产禽畜配合饲料。随着环保要求日益严格,该厂原有的简单除尘设施已无法满足最新排放标准,急需升级改造废气处理系统。项目总投资约280万元,处理风量为50,000m³/h,于2021年6月完成建设并投入运行。
废气成分及来源
该饲料厂废气主要来源于以下几个工段:
原料接收与清理工段
:主要产生粉尘,颗粒物浓度约800-1,200mg/m³
粉碎工段
:产生细小粉尘及少量有机挥发物,PM10占比达85%以上
混合工段
:产生饲料添加剂挥发物,包括微量甲醛、氨气等
制粒冷却工段
:产生高温高湿废气,含油脂气溶胶和异味物质
包装工段
:产生轻质粉尘,流动性强易扩散
废气主要污染物成分为:总悬浮颗粒物(TSP)、PM10、非甲烷总烃(NMHC)、氨气(NH3)及微量硫化氢(H2S),具有温度波动大(40-80℃)、湿度高(60-90%RH)的特点。
处理工艺流程
针对复合型废气特点,设计采用"预处理+核心处理+深度净化"三级处理工艺:
一级预处理系统
旋风除尘器:去除大颗粒物(>50μm),降低后续负荷
喷淋降温塔:将废气温度降至50℃以下,湿度调节至70%左右
气雾分离器:去除携带的水雾和粗颗粒
二级核心处理系统
高效布袋除尘器:采用防油防水覆膜滤料,过滤精度达0.3μm
生物滴滤塔:填料层高度2.5m,专门培养降解有机物的菌种
UV光氧催化装置:36组185nm紫外灯管配合TiO2催化剂
三级深度处理系统
活性炭吸附塔:蜂窝状活性炭,定期热脱附再生
异味中和系统:植物液雾化喷淋,针对性消除残留异味
最终效果
系统运行稳定后,经第三方检测机构连续30天监测显示:
颗粒物排放浓度:≤8mg/m³(低于国家标准20mg/m³)
非甲烷总烃去除率:≥92%
氨气排放浓度:≤5mg/m³
异味强度等级:≤2级(厂界无明显异味)
系统整体能耗:≤55kW·h,运行成本约18元/小时
该项目不仅解决了污染问题,还回收了约3吨/月的饲料粉尘,年节约原料成本约15万元。
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