“通过建立循环流程,实现泥浆的二次利用。另外,根据不同地层特性,科学调整泥浆配方,精准控制添加剂量,通过这些措施,单井节约泥浆成本约2万元。”6月4日,从中国石油辽河油田辽工公司获悉,围绕“优化技术方案、控减外协费用”两方面,该公司深入推进工程系统提质增效,积极应对低油价。
在系统分析工程技术能力提升点后,该公司把重新完井提速提效作为重点方向。不同层级专家反复召开论证会,优化重点工序及整体方案,保证方案的有效性和执行性。通过高效开窗、快速裸眼钻进等技术研究与应用,有效缩短开窗时间、提高钻进时效,预计全年降本增效750万元。
目前,该公司正积极推进1.5寸连续油管注水井不动管柱高压洗井工艺,已完成曙采2口井试验,效果良好。该公司工程技术部主任石峰表示,这一工艺解决了油田水井注水管柱内壁结蜡结构严重问题,在水井治理方面降本增效成果明显。
该公司准确界定“外协”与“自主”施工条件,坚持“自己能干的自己干”,提升自主施工率。挤注灰规模化自主施工是降本增效的重要突破口,通过开展水泥浆体系基础实验研究,该公司自主挤注灰率从2021年的62.5%跃升至现在的88.7%,2024年成功控减外协费用7686万元,展现出强大的自主作业实力与成本控制能力。
此外,该公司成立油表套切割专班,升级工具,加强切割设备的维护保养,构建全系列切割工艺体系,实现套管切割自主化,提升保障能力,截至5月底,完成弃置井套管自主切割83井次,减少外委费用415万元。
(徐明慧)
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