山东省德州市临邑恒丰纺织科技有限公司总纱锭规模为101016枚,细纱机型为ZJ1268、ZJ1298、TH518J三种机型,单台锭数为480锭和492锭。为减轻工人劳动强度,为员工创造良好的工作环境,2015年公司购置了智能落纱机器人,从实验到成熟和落纱机的更新升级,我公司共购买16辆(8组),其中一组为备用机,智能落纱机器人是一种自动化程度很高的落纱设备,涉及到机械、电气、气动控制和程序检测等,两台落纱机为一组,左右同时落纱,操作简单,使用灵活。
它采用了国内先进的气缸和气动元件控制元件及坐标机械手模组;直线轨道作为运动单元,通过PLC中央控制器、集成电路板和各类传感器组成控制系统,以数字电频信号控制各电机、电磁阀,实现精准行走定位自动完成拔管、放管、剪纱、留头等,它采用顶部抓纱垂直方式,避免损伤管纱表面,落纱效率高,断头少,减少落纱工数量。
一、智能落纱机使用效果
1.1提高效率
手拔纱的落纱的时间(含开车刺头时间)为平均每台4分10秒左右,每台的断头在30--50根,留头率仅为87%--92%左右;在使用最新型电气混用智能落纱机器人后平均每台落纱时间能达到3分05秒左右,平均每台断头在10~25根之间,留头率达到95%--98%左右,在落纱时间和留头率上都有了很大提高。缩短了落纱停台时间提高产量,留头率提高减少了半成品消耗。
1.2减少用工
原先的四人落纱减为三人落纱,四人工作量岗资由三人分配,每班共分为6个落纱小组,共8组落纱机(每组分①②面两辆)共16辆,三班共节省用工18人,由于三人分配四人工作量,收入的增加使员工工作积极性高涨,对缓解人员紧张问题方面做到了有力保障,同时也并没有因减员而造成压纱停台现象,为生产提供了有效地保障;目前正改进为两人工作法,改进成功后将大大缓解人员问题。
二、智能落纱机的常见故障分析和排除方法
2.1模组装置前后、上下运行不畅
原因分析:电机驱动器损坏、线路教障,电机供电线接头部位松动、脱落,接近开关(传感器)松动、移位或损坏。
排除故障措施:电机驱动器损坏,信号不能传递到电机,电机无法工作;电机供电线A+与A-之间或B+或B-之间断路,电机同样不能做出有效动作;接近开关损坏,PLC 检测不到信号,不能把执行命令传达给驱动器,继而电机前后、上下运行不畅。
2.2夹管装置拔纱率低
原因分析:抓纱器损坏,聚氨酯垫片有可能漏气,抓纱器中活塞伸缩不灵活;锭杆上有回丝,压管太紧,气压不够。
排除故障措施:抓纱器对于拔纱具有决定性的作用,抓纱器中活塞的灵活性、密封性直接影响拔纱的效率,检查所有的抓纱器,保证不漏气,所有 的抓纱器都要完好无损,保证抓纱器中的活塞进出灵活,密封性好。锭杆上有回丝,压管太紧,管纱也会拨不下来,影响拔纱,锭杆上的回丝及时清理。当气压不足时,抓纱器中的活塞夹管力度不够,致使管纱不能拔出,把空压机开关启动的最低值调大,有充足的气量。
2.3落管机构不下管、卡管
原因分析:管箱推进气缸漏气,摇摆气缸摆动幅度过小,鸭舌变形,螺旋鸭嘴机构变形。
排除故障措施:管箱推进气缸漏气,致使管箱推到位后,落纱机行进中会逐步回缩,细纱管不能在锭尖正上方,锭尖无法正常剥离细纱管,造成不落管;摇摆气缸工作是一个循环动作,频繁的往复动作容易造成电磁调吸合不到位,产生动作故障,致使管箱摆动幅度过小,造成卡管,不下管。要保持供应的压缩空气干净、稳定的压力状态,电磁阀阀体表面要干净,避免飞花和杂质侵入,影响工作状态;螺旋管道变形、开裂,使得细纱管在下管过程中受阻,造成卡管。
2.4剪刀装置留头率低
原因分析:剪刀摇摆拨叉磨损或损坏;剪刀片磨损、断齿;剪刀升降弹簧损坏、变形。
排除故障措施:剪刀摇摆拨叉损坏,致使气缸出来的动力不能传递到剪刀片架,剪刀不摆动;剪刀片断齿、磨损,不能正常剪纱;剪刀升降弹簧损坏、变形,使得剪刀架升降受阻,不能完成剪纱(正常纱尾在管纱底部缠绕3-5圈)。
三、提高操作维修人员的技能
由于智能落纱机具有电气控制、气动控制、机械传动、显示屏操作等系统,因自动化智能化程度高,一定要严格按照设备的说明要求操作。要求操作人员掌握它的基本运行原理。维修人员要懂得机电一体化的基础知识,通过维修实践,熟悉各个传感器、电磁阀、气缸、伺服电机等元件的控制原理和各自作用,熟悉最基本的故障排除方法,认真分析查找产生故障的原因和解决问题的方法,特别是机、电、气相结合的一些故障,要一步步的查找原因和分析,必要时请相关的电气专业人员一起参加讨论,研究解决,来提高维修效率,以减少智能落纱机故障发生。
四、智能落纱机的日常维护和保养
(1) 制定使用交接制度,运转使用人员严格按规定执行,做好检查交接工作。
(2) 经常观察气压表的压力指示,正常值0.5MPa一0.8MPa之间,定期检查储气罐排水电磁阀的工作性能,当排水电磁阀不工作时,定期手动排水。
(3) 清洁保养:各部件表面,各传动轮,行走轮,开关箱,充电器等,除去飞花回丝等;落纱机内部要定期拆开,清楚各电路元件表面的飞花,具有散热功能的驱动器,清洁周期要缩短。
(4) 检查各气管接头、气缸是否有漏气变形现象。空压机在打满气后(0.8MPa为满压),落纱机在不工作状态下,半小时空压机不打压为正常。
(5) 检查传动机构状态,传动轮聚氨酯外套有无破损、磨损,传动轴、键磨损,同步带破损、松紧度等。
(6) 检查落管箱机构中各机件有无变形、磨损,检查鸭嘴有无变形、开裂,橡胶辊运行是否正常,破损。
(7) 检查行走轮、万向轮车脚状态,推行、转向是否灵活。
(8) 检查剪刀升降机构是否正常,直线道轨、直线滑抉是否松动、变形。 剪刀片是否有断齿、松动、错位现象。
(9) 为了保证落纱机经常处于良好的工作状态,能充分发挥设备的高效能,延长设备使用寿命,在落发机正常使用操作过程中,周期性的清洁、检查、维修、润滑等工作要做到一丝不苟。
五、结束语
智能落纱机的使用代替了传统的人工落纱,减轻了工人工作量,提高效率,节约用工;由于智能落纱机自动化程度高,需要维修者掌握机电一体化的基本知识,操作人员一定要平格按照设备说明要求去操作,维修人员要做好平时的清洁、保养、维修工作。检查各个光电开关和传感器的位置,各个气缸的运行状况、伺服电机的传动情况等。要做好精细化全面管理,注意加强对落纱机的保养,以减少落纱过程中出现的故障,全面提高智能落纱机的落纱效率。
作者:朱长松 赵长文 夏玉霞 山东省德州市临邑恒丰纺织科技有限公司
编辑: 中国纱线网新媒体团队
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