![]()
印染行业 —— 高色度高 COD 牛仔布印染废水处理(某纺织印染厂)
一、项目背景与废水概况
某纺织印染厂主营牛仔布、纯棉织物印染,日印染量 50 万米,生产过程中退浆、煮练、染色、水洗工序产生大量废水,日处理量 2000m³,属于印染行业典型高 COD、高色度、高碱性、高盐废水。
进水核心水质指标:COD 均值 8500mg/L,峰值达 12000mg/L;色度 600 倍,以靛蓝、硫化染料为主;pH 10-12,强碱性;含盐量 5%(以氯化钠为主);含 PVA 浆料、染料、助剂等难降解有机物,B/C 比 0.25,可生化性差;SS 1500mg/L,悬浮物含量高。当地环保要求出水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)直接排放限值,即 COD≤100mg/L、色度≤50 倍、pH 6-9。
二、核心处理难点
高色度与高 COD 并存:染料分子结构稳定,常规生化难以降解,色度与 COD 同步达标难度大。
高碱性与高盐:强碱性破坏微生物活性,高盐抑制生化反应,处理效率低。
PVA 浆料难降解:PVA 是水溶性高分子,常规工艺无法有效去除,易导致出水 COD 超标。
水质波动大:印染批次、染料种类不同导致废水浓度、色度、pH 波动剧烈。
三、处理工艺路线与详细流程
采用 “分质收集 + 酸碱中和 + 混凝沉淀 + 水解酸化 + UASB 厌氧 + 生物接触氧化 + 臭氧催化氧化 + 活性炭过滤” 组合工艺,针对性解决印染废水高色度、高盐、难降解问题。
分质收集:高浓度染色废水与低浓度清洗水分开收集,染色废水单独预处理,降低混合后处理难度。
酸碱中和:染色废水进入中和池,投加硫酸调节 pH 至 7-8,消除强碱性对微生物的抑制,同时降低废水腐蚀性。
混凝沉淀:中和后废水投加 PAC、PAM 与脱色剂,快速去除染料、PVA 浆料与悬浮物,COD 削减 40%,色度去除 70%,SS 降至 300mg/L 以下。
水解酸化:沉淀出水进入水解酸化池,水力停留时间 12h,接种水解酸化菌,将 PVA、染料大分子分解为小分子有机物,B/C 比提升至 0.4,提升可生化性。
UASB 厌氧处理:水解酸化出水进入 UASB 反应器,容积负荷 6kgCOD/(m³・d),水力停留时间 30h,接种耐盐厌氧颗粒污泥,耐受 5% 盐分;COD 去除率达 80%,出水 COD 降至 1000mg/L 以下,同时产生沼气,用于厂区供热。
生物接触氧化:厌氧出水进入生物接触氧化池,填充弹性立体填料,接种耐盐好氧菌群,停留时间 24h,污泥浓度 3500mg/L;进一步降解残留有机物,COD 降至 200mg/L 以下,色度降至 150 倍以下。
臭氧催化氧化:接触氧化出水进入臭氧催化反应器,投加臭氧(浓度 60mg/L)与活性炭催化剂,氧化残留染料与难降解有机物,色度降至 40 倍以下,COD 降至 100mg/L 以下。
活性炭过滤:臭氧氧化出水进入活性炭过滤罐,吸附残留微量有机物与色度,确保出水稳定达标。
四、处理效果与运行数据
系统稳定运行 10 个月后,核心指标持续达标:进水 COD 均值 8500mg/L,出水 COD 均值 82mg/L,去除率 99.0%;色度从 600 倍降至 35 倍,去除率 94.2%;pH 稳定在 7.2-7.8;出水完全符合纺织染整行业排放标准。
运行成本:吨水处理成本 9.8 元,其中药剂费 4.2 元、电费 2.8 元、人工费 1.0 元、设备维护费 1.8 元;通过沼气回收,年节约供热费用 45 万元。
五、项目亮点与经验
脱色效果显著:混凝沉淀 + 臭氧催化氧化组合,色度去除率超 94%,解决印染废水色度难题。
耐盐工艺适配:采用耐盐微生物与多级预处理,适应 5% 高盐环境,生化效率提升 50%。
分质处理高效:高浓与低浓水分开处理,降低药剂消耗与运行成本。
工艺成熟可靠:组合工艺适配印染废水特性,系统稳定性强,抗冲击能力优异。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.