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案例:华南某特种线缆厂橡胶电缆生产线废气治理工程
项目背景
该企业专业生产橡胶绝缘特种电缆,产品主要用于船舶、矿山等特殊场合。橡胶硫化过程中产生大量复杂有机废气,成分复杂且异味强烈。随着企业产能扩大,原有简单的活性炭吸附装置已无法满足处理要求,急需升级改造。
废气成分及来源
废气主要来自以下生产环节:
橡胶混炼工序
:产生炭黑粉尘和橡胶挥发物
挤出成型工序
:温度150-180℃,释放塑化剂、防老剂等添加剂挥发物
连续硫化管道
:主要污染源,温度200-250℃,产生含硫化合物、烷烃、烯烃、芳香烃等
废气主要成分包括:非甲烷总烃(浓度1500-2500mg/m³)、硫化氢(50-100mg/m³)、硫醇类(30-80mg/m³)、氨气(20-50mg/m³)及大量恶臭物质。
处理工艺流程
针对橡胶电缆生产废气特点,采用"干式过滤+UV光解氧化+生物滴滤"组合工艺:
废气收集与输送系统
采用耐温耐腐蚀玻璃钢风管
设置变频风机适应不同工况
预处理系统
布袋除尘器去除颗粒物
干式过滤器(焦炭层)去除油雾和部分VOCs
UV光解氧化系统
254nm+185nm双波段紫外灯管
配合TiO2催化剂
停留时间3-5秒
生物滴滤系统
填料层高度3.5米
采用复合菌种培养液循环喷淋
气液比控制在1:0.3-0.
除雾器
:去除生物处理段带出的水雾
最终处理效果
系统连续运行监测数据显示:
非甲烷总烃排放浓度≤70mg/m³(去除率≥97%)
硫化氢排放浓度≤5mg/m³(去除率≥95%)
臭气浓度(无量纲)≤800(原浓度>10000)
无二次污染物产生
运行能耗比原活性炭系统降低40%
项目总投资约190万元,运行费用约8万元/年,处理效果稳定且维护简便,特别适合含硫橡胶废气的处理。
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