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案例:华北某输送带制造企业粘合剂废气综合治理项目
项目背景
华北地区一家大型工业输送带生产企业,产品广泛应用于矿山、港口等领域。企业使用大量橡胶粘合剂进行带芯粘接和覆盖胶贴合,生产过程产生大量有机废气。为响应京津冀大气污染防治要求,企业于2019年启动废气治理改造,总投资约720万元,设计处理能力60000m³/h,2019年11月投入运行。
废气成分及来源
废气主要来自以下工序:
带芯浸胶工序:产生大量有机溶剂废气
覆盖胶贴合工序:高温下释放多种有机物
硫化工序:产生含硫化合物
主要污染物包括:
苯、甲苯、二甲苯等芳烃类:浓度80-200mg/m³
乙酸乙酯、丙酮等酯酮类:浓度100-250mg/m³
二甲基甲酰胺(DMF):特殊工艺使用
硫化氢及硫醇类:浓度10-30mg/m³
处理工艺流程
结合废气特点和企业实际情况,采用了"吸附浓缩+蓄热燃烧"的组合工艺:
废气收集与输送
分区收集,防止不同性质废气混合
防爆风机输送,管道静电接地
预处理系统
干式过滤箱去除颗粒物
冷凝器降低废气温度并回收部分溶剂
吸附浓缩单元
沸石转轮浓缩装置,浓缩比10:
分区设计,确保连续运行
蓄热燃烧系统(RTO)
三室RTO,热效率≥95%
燃烧温度≥760℃,停留时间≥1s
余热利用
热交换器预热新鲜空气
部分热量用于车间供暖
系统设置多重安全保护措施,包括浓度监控、阻火器、泄爆片等。
最终效果
项目运行数据表明:
总VOCs去除率≥98%,排放浓度≤12mg/m³
苯系物排放浓度≤1.5mg/m³
硫化物排放浓度≤2mg/m³
DMF完全分解,未检出
系统运行稳定,自动化程度高,每万立方米废气处理能耗仅为18-22kW·h。通过溶剂回收和热能利用,每年可产生经济效益约80万元,投资回收期约5年。该项目成为当地橡胶行业废气治理的示范工程。
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