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一、来源与行业
塑料注塑厂的“三废”并非孤立产生,而是贯穿“原料—成型—后加工—辅助工序”全链条。
废水:60 %~80 %来自注塑机模具冷却水,其余为设备清洗水、脱模剂喷淋水、空压机冷凝水以及破碎清洗废水;若厂区同时配套喷涂、镀膜、印刷,则表面清洗水与换色冲洗水会带入重金属、溶剂和络合剂,使COD、油脂、邻苯二甲酸酯类浓度陡增
废气:90 %以上产生于塑料熔融—注射段,其余来自烘干、焊接、破碎与后喷涂。熔融段释放苯乙烯、丙烯腈、甲醛、氯乙烯等VOCs,同时伴随粒径1–50 μm的塑料烟尘;若使用含卤素阻燃剂或PVC,还会伴生HCl、二噁英前驱体
粉尘:集中在塑料造粒、破碎、边角料回收口,以原生或再生塑料碎屑、滑石粉、碳酸钙填充剂为主,PM2.5占比常>60 %,极易二次飞扬
二、特点与危害
废水:COD 300–2000 mg·L⁻¹,油脂100–600 mg·L⁻¹,可吸附有机卤素(AOX)检出率高;冷却水温度30–45 ℃,易滋生生物黏泥,堵塞管路。
废气:风量大(单台注塑机5000–10000 m³·h⁻¹)、浓度低—中(50–800 mg·m⁻³)、恶臭阈值低,苯系物具有“三致”效应;间歇排放导致浓度峰谷比可达10倍以上,给末端治理带来冲击负荷
粉尘:粒径分布宽、含静电、易粘袋;含油粉尘在布袋表面形成“油膜”,造成糊袋、起火隐患。
三、治理难点
废水:冷却水占总水量大头却污染轻,清洗水水量小却污染重,二者混合使整体水量被放大、污染物被稀释,造成“大水量低浓度”假象,生物系统启动慢;邻苯二甲酸酯类可生化性差,传统A/O工艺去除率<40 %。
废气:成分随订单变化呈现“多组分、宽沸程”特征,活性炭易因高沸点酯类“孔道堵塞”而提前失效;催化燃烧需兼顾苯乙烯自聚、催化剂中毒和卤素腐蚀三重风险。
粉尘:油尘共生,普通布袋除尘器运行3–5个月即出现压降翻倍;若先除油再除尘,又需解决<1 μm亚微米粉捕集效率低的问题。
四、针对性解决方案思路
废水:分质分流——冷却水闭路循环,清洗水“物化+生化+深度”三级耦合;物化段以“气浮+Fenton/臭氧”破解邻苯类,生化段采用MBBR提高B/C比,末端以“活性炭纤维+超滤”回用至清洗线,实现80 %以上回用率。
废气:低浓度大风量路线“转轮浓缩+催化燃烧(RCO)”,中高浓度小风量路线“旋流洗涤+RCO/RTO”;含HCl废气先经“低温等离子+碱洗”前处理,避免贵金属催化剂卤素中毒;整体设置“双时段、双模式”自控程序,夜间小风量维持热平衡,白天高负荷自动切入富氧燃烧,节省天然气15 %以上。
粉尘:油尘一体化——“粉体预涂+防静电覆膜滤袋+在线脉冲喷吹”组合;预涂层采用廉价碳酸钙粉,形成多孔饼层阻止油滴直接接触滤料;末端加“湿式湍流塔”把关,确保PM10<10 mg·m⁻³。
五、经典案例深度剖析
案例1:华东某精密电子注塑基地——“分质用水+催化剂寿命管理”双达标
背景:年产手机外壳1.2亿件,废水排放量4800 t·a⁻¹,COD 1200 mg·L⁻¹,总邻苯二甲酸酯380 mg·L⁻¹;废气风量25 000 m³·h⁻¹,苯乙烯峰值800 mg·m⁻³,非甲烷总烃600 mg·m⁻³,厂界仅距居民区35 m。
工艺路线:
废水:车间内先按“冷却水—清洗水—含油水”三色管网分流;清洗水经“溶气气浮+微电解/Fenton联合氧化”后COD降至300 mg·L⁻¹,再进入MBBR+MBR系统,生化出水COD<80 mg·L⁻¹;末端“活性炭纤维+紫外催化”把关,出水COD<40 mg·L⁻¹,50 %回用到模具冷却,其余纳管。
废气:采用“旋风除尘—旋流板洗涤—除雾—沸石转轮(10∶1浓缩)—RCO”五级流程;RCO温度280 ℃,贵金属催化剂载体为γ-Al₂O₃,表面覆Pt-Pd双金属,设计空速15 000 h⁻¹;脱附余热经板式换热器回用于注塑机烘干段,年折合标煤200 t。
设备亮点:
转轮采用疏水型H-ZSM-5分子筛,高湿环境吸附效率保持90 %以上;
RCO炉膛内置“蜂窝陶瓷+金属纤维”复合蓄热体,热回收率>95 %,启动30 min即可自持燃烧;
在线苯乙烯传感器与PLC联动,浓度突增时自动提前脱附,防止聚合物在转轮表面交联。
效果与效益:
废水COD、邻苯二甲酸酯排放浓度分别低于30 mg·L⁻¹与0.3 mg·L⁻¹,优于《污水综合排放》一级;
废气苯乙烯≤5 mg·m⁻³,非甲烷总烃≤12 mg·m⁻³,去除率≥96 %,厂界恶臭强度由3.5级降至1级;
年节省活性炭更换费150万元,余热回收价值120万元,投资回收期2.8年;企业获评“环保绩效A级”,在区域应急减排期间可自主生产,订单交付率提升12 %。
案例2:华南再生塑料园区——“RTO焚烧+溶剂冷凝回收”协同
背景:园区集中20家造粒厂,总风量120 000 m³·h⁻¹,VOCs浓度300–600 mg·m⁻³,含大量乙酸乙酯、二氯甲烷及HCl;地方政府要求VOCs≤15 mg·m⁻³、HCl≤5 mg·m⁻³。
工艺路线:
预处理:各厂废气先经“低温等离子+碱液喷淋”除HCl,出口HCl≤10 mg·m⁻³;
冷凝回收:5 ℃水冷+-20 ℃乙二醇深冷,把高浓度乙酸乙酯冷凝至液相,回收率80 %,年回收溶剂价值200万元;
末端治理:剩余有机废气进入三室RTO,燃烧温度820 ℃,停留时间>1 s,蓄热体为MLM-160蜂窝陶瓷,热回收率>95 %;
急冷+再吸附:为避免二噁英再合成,设置“急冷塔+活性炭喷射+布袋除尘”双保险,确保烟气在1 s内由450 ℃降至150 ℃。
设备亮点:
RTO炉体采用“三进三出”切换阀,单阀泄漏率<0.1 %,保证去除率>99 %;
余热锅炉产0.6 MPa饱和蒸汽,接入园区印染厂,年外供蒸汽3.5万吨;
冷凝系统采用“双级压缩+经济器”制冷工艺,较传统单级系统节电25 %。
效果与效益:
VOCs排放浓度稳定在10–12 mg·m⁻³,HCl<3 mg·m⁻³,二噁英<0.02 ng-TEQ·m⁻³,远优于欧盟2010标准;
通过“溶剂销售+蒸汽外卖”双收益,年运行费用与收益基本持平,设备投资1200万元,静态回收期3.2年;
园区集中治理后,企业无需各自上设备,节省占地约15亩,且消除“散乱污”风险,获得省级“绿色园区”称号,再生塑料颗粒溢价提升150元·t⁻¹。
案例3:华北汽车配件注塑车间——“生物滤池+RCO”异味深度治理
背景:车间24台3200 t注塑机,废气风量18 000 m³·h⁻¹,含硫醇、氨、酯类,恶臭强度4级,周边居民投诉率居高不下。
工艺路线:
前端“干式G4+F7双级过滤”去除粉尘与油雾,保护后续生物膜;
生物滤池填料为“陶粒+颗粒活性炭”复合层,比表面积>1200 m²·g⁻¹,空床停留时间35 s,对硫醇、氨去除率>95 %;
生物出口剩余VOCs进入RCO,温度300 ℃,催化剂为Pt-Pd/整体式蜂窝,空速20 000 h⁻¹;
数字孪生平台实时采集滤池温度、湿度、pH、压差,自动调节喷淋强度与营养液投加量,确保微生物活性。
设备亮点:
生物滤池顶部设“脉冲式旋流布气”,气流分布均匀度>95 %,避免“短流”;
RCO前置“板式换热器”回收烟气余热,用于生物滤池冬季保温,年节省蒸汽1200 t;
整体系统压降<1800 Pa,风机功率较传统“活性炭+光氧”路线降低30 %。
效果与效益:
出口VOCs≤18 mg·m⁻³,恶臭强度降至1–2级,居民投诉归零;
生物系统无二次污染,污泥产生量仅为同规模活性污泥法的8 %;
年运维费用较原“活性炭更换+光氧灯管”方案降低40 %,催化剂寿命承诺>3年,设备运行10年无需大修,企业因此拿到主机厂“零异味”绿色供应链认证,新增订单3000万元·a⁻¹。
六、结语
塑料注塑厂“三废”治理已从“单一设备”走向“分质分流+资源回收+智慧管控”的系统时代。通过把废水按污染强度拆线、把废气按浓度—风量匹配工艺、把粉尘按“油尘一体化”思路设计,企业不仅能稳定达标,更能把环保投入转化为“节能收益—订单溢价—品牌增值”的多重回报,实现环境绩效与经济效益的双赢。
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