来源:首钢集团
今年以来,首钢股份炼铁作业部球团作业区推动制酸系统、氨站消防水及循环水管线的集中整合攻坚,同步停用两台公辅水泵及配套冷却塔,最终实现“资源集约、节能增效、安全升级”的三重突破,给设备“减肥”省出真金白银,就是精益管理最实在的一招。
过去,球团二系列制酸冷却水、氨站消防水及60平方米、110平方米除尘循环水管线与原料设备循环水系统各自独立,多套冷却设备并行运转,不仅增加了设备维护成本,还存在管线交叉干扰、能耗冗余等问题。
“管线分散不仅是资源浪费,更是制约效率提升的‘拦路虎’,必须啃下这块‘硬骨头’,让管线‘瘦’下来、效率提上去!”面对难题,球团作业区迅速集结生产、工艺、设备、安全等领域的技术骨干,成立了专项攻关小组。
团队不纠结于现状短板,而是聚焦“资源重组、效能最大化”核心目标,明确系统性整合方向,通过“管网集中+设备优化”的组合策略,力求从根本上破解旧有困局。
攻关之路从非坦途,复杂的管线布局便是攻关团队面临的第一个难题。由于旧有管线错综复杂,且运行多年,部分原始设计图纸缺失,这给整合工作带来了巨大的挑战。“图纸缺失就现场摸排,管线复杂就分段突破!”这是攻关过程中团队成员的共识。
为了准确掌握管线的走向和连接情况,队员们分工协作,开启“地毯式排查”模式,一寸一寸测量、一处一处标记,生怕遗漏任何一个关键节点。白日里,他们穿梭在设备与管线之间,汗水浸透工装;夜幕下,他们伏案整理数据、绘制图纸,灯火照亮攻坚之路。有队员打趣道:“现在闭着眼睛,都能画出每一条管线的走向。”历经日夜奋战,团队终于绘制出详细准确的管线分布图,明确了管线改造点位和接口工艺,为后续的整合工作奠定了坚实的基础。
降本不是减法,而是智慧的乘法,要用最少的投入撬动最大的效益。
“能不能不添新设备,让现有的‘老伙计’发挥更大的效力?”在降本思路的驱动下,团队成员将目光聚焦于空压机站的现有水泵上。但一个关键问题横在面前:水泵的供应能力能否满足四套系统的冷却需求?万一供不上水,前面所有努力都白费了。为此,团队迅速行动,查资料、核参数、算流量,对水泵供水能力进行了反复校核。经过严谨测算,大家悬着的心终于落了地。
万事俱备,团队利用二阶段检修的契机,全力推进改造实施。最终,四条水系统管线成功整合至空压机站并一次性投运成功。借助站内成熟的动力供给与调控体系,团队精准调整参数,实现了多系统水资源的集中分配与循环利用,各项冷却指标均达标。这一创新举措不仅减少了管线铺设的重复投资,更显著降低了跑冒滴漏等潜在损耗,实现了资源的高效利用。
改造后,两台公辅水泵及配套冷却塔全面停运,直接切断了设备折旧、电力消耗、日常维护三大成本源;每年仅电耗一项就节约超过20万元,综合降本可达25万元;消除设备高负荷运行带来的风险,实现安全与效益的双重提升。
从方案规划到现场攻坚,从精准调试到成果落地,球团作业区攻关团队用行动诠释了“求真务实、精细苛求、砥砺笃行、创先争优”的炼铁精神,用基层智慧破解了生产难题。当前,正值决战四季度的关键时期,炼铁作业部将继续以精益管理为引领,鼓足干劲、全力冲刺,以更多创新实践为企业高质量发展注入强劲动力,确保全年目标任务圆满完成。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.