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案例:广东某大型电镀厂含铬废水处理项目
项目背景
广东某大型电镀厂主要生产五金配件和电子产品外壳,日排放含铬废水约150吨。由于当地环保标准提高,原有处理工艺已无法满足新的排放要求,急需升级改造废水处理系统。该厂废水中铬浓度波动较大,且含有其他重金属杂质,处理难度较高。
废水成分及来源
该电镀厂含铬废水主要来源于以下几个工序:
镀铬生产线漂洗水:含有六价铬(Cr6+),浓度在50-200mg/L
铬酸雾吸收塔排水:含有高浓度六价铬,可达300-500mg/L
退镀工序废水:含有三价铬(Cr3+)和六价铬混合物
地面冲洗水:含有低浓度铬及其他重金属
废水pH值在2-4之间,呈强酸性,且含有少量铜、镍、锌等其他重金属离子。
处理工艺流程
针对该厂废水特点,设计采用了"还原沉淀+深度处理"的组合工艺:
废水收集与调节:不同浓度废水分类收集,进入调节池均质均量
pH调节:加碱将废水pH调至2.5-3.0,为后续还原创造最佳条件
化学还原:投加焦亚硫酸钠(Na2S2O5)将六价铬还原为三价铬,ORP控制在250-300mV
中和沉淀:加碱将pH调至8-9,使三价铬形成Cr(OH)3沉淀
絮凝沉淀:投加PAC和PAM,促进絮体形成和沉降
深度处理:采用活性炭吸附和精密过滤确保出水达标
污泥处理:沉淀污泥经板框压滤机脱水后委外处置
最终效果
项目实施后,出水水质稳定达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准:
总铬≤0.5mg/L
六价铬≤0.1mg/L
pH值6-
其他重金属均达标
系统运行稳定,自动化程度高,处理成本控制在8-10元/吨废水。每年减少铬排放约2.5吨,环境效益显著。
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