案例:华南地区锂电池电解液生产废气治理工程
项目背景
华南某专业锂电池电解液生产企业,产品主要用于动力电池。随着产能扩大,原有简易活性炭吸附装置已不能满足处理要求,2022年企业投资建设专业废气处理设施,处理电解液生产、储存及灌装全过程产生的有机废气。
废气成分及来源
废气主要产生于以下工段:
原料储存及转运:DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)等溶剂挥发
配料混合工序:EC(碳酸乙烯酯)、PC(碳酸丙烯酯)等蒸气
灌装工序:微量六氟磷酸锂(LiPF6)分解产生的氟化氢(HF)
设备清洗:乙醇、丙酮等清洗剂挥发
废气主要特征为高浓度VOCs(200-2000mg/m³),含氟化物,成分复杂且具有腐蚀性。
处理工艺流程
针对电解液废气特点,采用"酸碱洗涤+冷凝回收+分子筛转轮浓缩+RTO焚烧"组合工艺:
预处理阶段
两级喷淋洗涤(碱洗+水洗)去除HF等酸性气体
高效除雾器去除夹带液滴
VOCs浓缩阶段
三级冷凝系统(+5℃、-15℃、-35℃)回收大部分有机溶剂
沸石分子筛转轮将低浓度废气浓缩10-20倍
销毁处理阶段
RTO蓄热氧化炉(780℃)彻底分解VOCs
余热用于预热进气及厂区供暖
安全保障系统
应急旁路系统
LEL浓度监测与自动稀释装置
消防喷淋系统
系统设计处理能力50,000m³/h,采用防爆设计,自动化控制系统与生产联动。
最终效果
系统投运后经第三方检测:
VOCs总去除效率≥99%,排放浓度稳定在20mg/m³以下
HF排放浓度<1mg/m³
溶剂回收率≥85%,年回收DMC、EC等溶剂约800吨
能耗比直接焚烧降低40%以上
项目实现了废气达标排放与资源回收的双重目标,为企业年创造经济效益约500万元,投资回收期约3年。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.