案例:华东某制药企业柱晶白霉素废水处理项目
项目背景
华东地区某大型制药企业主要生产柱晶白霉素原料药及制剂,日排放生产废水约300吨。该企业原有污水处理设施建于2000年初,处理工艺简单,无法满足现行《制药工业水污染物排放标准》(GB 21903-2008)要求,急需升级改造。
废水成分及来源
该企业柱晶白霉素废水主要来自以下几个工段:
发酵工段废水:含有残余培养基、菌丝体、未利用的碳氮源等,COD浓度高达15000-20000mg/L,氨氮约800-1200mg/L;
提取工段废水:含有机溶剂(如乙酸乙酯、丁醇等)、残留抗生素及中间产物,COD约8000-12000mg/L;
精制工段废水:含少量有机溶剂和无机盐类,COD相对较低,约2000-3000mg/L;
设备及地面冲洗水:COD约500-1000mg/L。
处理工艺流程
经过小试和中试实验,最终确定采用"物化预处理+生化处理+深度处理"的组合工艺:
预处理系统
格栅拦截:去除废水中较大悬浮物
调节池:均质均量,调节pH至6.5-7.
混凝沉淀:投加PAC和PAM,去除部分COD和SS
生化处理系统
水解酸化池:将大分子有机物分解为小分子,提高可生化性
UASB厌氧反应器:COD去除率可达60-70%,产生沼气回收利用
两级A/O工艺:采用硝化-反硝化脱氮,控制DO在2-4mg/L
MBR膜生物反应器:替代传统二沉池,污泥浓度高,出水水质稳定
深度处理系统
臭氧氧化:进一步降解难降解有机物
活性炭吸附:去除色度和微量污染物
消毒池:次氯酸钠消毒,确保出水安全
最终效果
该工程总投资约1200万元,2018年建成投运,处理效果显著:
COD从进水15000-20000mg/L降至<50mg/L,去除率>99.7%
氨氮从800-1200mg/L降至<5mg/L,去除率>99.5%
SS从2000-3000mg/L降至<10mg/L
出水各项指标均优于《制药工业水污染物排放标准》特别排放限值
沼气回收系统年产生沼气约30万立方米,相当于节约标准煤200吨
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