受设备性能的限制,在棉纺设备上生产中长纤维容易出现拉断纤维或牵伸不开的现象,影响成纱条干,增加断头,严重时会影响生产生活质量。为此我们应用滑溜牵伸生产中长纤维仿毛28.2tex纱,取得了较好的效果。
中长纤维的线密度一般为2.22-3.33dtex,纤维长度一般在51-65mm,在棉纺细纱机上生产时,一般需要采用滑溜牵伸,将中皮圈内的皮辊中部开出周向凹槽,使皮圈对纤维须条只起弹性控制作用,不产生强握持,牵伸时须条在此钳口处产生滑溜,长度较长的纤维被拉断的几率明显降低,纤维在纱条中排列更加整齐,捻度可以均匀地分布在纱线上,细纱条干明显改善,成纱拉伸性能得到提高,单纱断裂强度有所提升。
一、原料的选择
以锦纶6为原料,通过改变纤维截面形状、整理剂处理和无卷曲技术生产的仿兔毛纤维与腈纶纤维进行混纺。腈纶占比70%,仿兔毛纤维占比30%。原料配置情况见表1。
表1 仿毛纱线28.2tex纱原料配置表
二、各工序生产技术要点
我们采用的生产工艺流程为:
备料→开松→称重投料→混棉→打包→A002圆盘抓棉机→FA029多仓混棉机→A186G梳棉机→FA317并条机→TMFD81L并条机→FA458粗纱机→FA506细纱机。
2.1 清梳
开清工序遵循“勤抓少抓、多松少打、以梳代打、多混少落”的工艺原则。为减少纤维损伤,适当降低各单机的打手速度。梳棉采用“柔和梳理”工艺理念,既要充分梳理纤维,又要尽量减少纤维损伤,保证生条质量符合纺纱质量要求。
针对中长纤维的特性,抓棉机打手速度由原来的800r/min降低到720r/min,打手每次下降距离1.5mm,打手伸出肋条2mm,小车行走速度16m/min,精开棉机打手速度由560r/min降低到480r/min。
适当降低刺辊和锡林速度,将锡刺比提高到2.38:1,以提高转移效果。增大给棉板和刺辊隔距, 使梳理更加柔和,减少纤维损伤,减少短绒。活动盖板-锡林隔距放大到0.42×0.40×0.38×0.38×0.40mm,提高活动盖板运转速度,增强清除短绒的效果。前固定盖板-锡林隔距调整为0.32×0.28×0.28mm,锡林-后固定盖板隔距调整为0.51×0.45×0.43mm。清梳工艺主要数据见表2。
表2 清梳工艺主要参数表
选择针布型号时,要综合考虑针布的密度和齿高,保证纤维梳理充分,转移顺利。我们选择的针布型号为:锡林AC2520×01660P,盖板MCB32型,道夫AD5030×02090P,刺辊AT5605×05611。
2.2 并条
并条采用二道并合,头并后区牵伸倍数加大1.88倍,以利于消除前弯钩。二并集中主牵伸,采用较小的后区牵伸倍数,以利于消除后弯钩,降低条干不匀率。检查各档胶辊的加压状态,保证压力稳定有效。并条主要工艺配置表见表3。
表3 并条工序工艺配置表
2.3 粗纱
FA458A粗纱机配置的D型牵伸适纺51mm以下的纤维,为了适应中长纤维生产,我们去除了第二罗拉,改造成为三罗拉牵伸结构。同时,更换中罗拉承座,增加上清洁支撑板的调节量,将下清洁装置改为消极式,改变中罗拉头托架,使第二、第三罗拉的中心距调节范围变大。
粗纱定量8.2g/10m,罗拉隔距44×48mm,粗纱捻度2.63T/m,粗纱锭速800r/min。
2.4 细纱
由于中长纤维的长度较长,在棉纺细纱机上生产难以调整到适宜的罗拉隔距,因此我们采用了滑溜牵伸。将中铁辊用开槽的中上胶辊代替,开槽深度要确保中罗拉钳口对纤维的控制力,既要保证长纤维能够顺利地从中罗拉钳口下抽出,又要减少浮游纤维的无规运动,从而提高细纱条干均匀度,保证细纱生产的顺利进行。我们对中皮辊的开槽深度为3.0mm左右。
生产中长纤维仿毛混纺纱线28.2tex纱,分别采用滑溜牵伸与非滑溜牵伸的方式进行对比试验,捻度为460T/m,捻向Z。细纱工艺参数见表4。
表4 细纱工序工艺参数
采用非滑溜牵伸方式生产时,细纱断头严重,无法正常生产。采取滑溜牵伸方式可以顺利纺纱。
三、质量对比
3.1 纱线性能测试
参照GB /T3292.1-2008《纺织品 纱条条干不匀试验方法 第1部分 电容法》,利用CT200型条干均匀度测试分析仪测试纱线条干均匀度指标。
参照GB /T3916-2013《纺织品卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定》,在YG(B)021 DX型单纱强力仪上测试纱断裂强力、断裂伸长率。隔距采用500mm,拉伸速度为500 mm/min。
参照GB /T 4743-2009《纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定》,使用YG(B)086型缕纱测长机测试并计算纱线的线密度、线密度偏差率及线密度变异系数。
3.2 两种纺纱方式质量对比
与非滑溜牵伸相比,采用滑溜牵伸生产细纱条干有一定改善,条干CV%值从16.32%降低到15.73%,IPI疵点也由原来的110个/km减少到62个/km, 细纱断裂强力提高了 1.5cN/tex ,断裂伸长率提高了 33.3% 。 质量对比情况见表5。
表5 两种牵伸形式成纱质量对比表
从表5的对比数据可知,采用滑溜牵伸,中罗拉钳口对纤维形成弹性握持与控制,既可以使大于罗拉中心距离的长纤维能顺利通过中罗拉钳口,同时通过双皮圈形成的附加摩擦力界对短纤维运动进行良好控制,成纱质量比较稳定。
四、结语
在FA506型棉纺环锭细纱机上,分别采用滑溜牵伸与非滑溜牵伸方式纺制中长纤维仿毛纱线28.2tex纱,实践表明,采取滑溜牵伸可以在棉环锭纺纱机上顺利地生产中长纤维。与非 滑溜牵伸相比,滑溜牵伸可以改善成纱条干、粗节、细节、棉结等质量指标,而且生产更为稳定。
来源: 刘建林 浙江华飞轻纺有限公司、马继明 东莞民生纺织有限公司
编辑:中国纱线网新媒体团队
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