文/赵大同(南通求精纺织有限公司)
1 优势纺纱工艺的全面试行与推广
生产品种:28S、32S仿兔毛包芯纱。
原料:粘胶54%,锦纶20%,涤纶长丝26%。
1.1 设备流程
FA002D圆盘抓棉机→FA035混开棉机→FA106B开棉机→FA046A振动棉箱→A076成卷机→A186G梳棉机→FA317并条机(头并)→FA311并条机(未并)→FA457粗纱机→FA503细纱机→SAVIO ORION自动络筒机
1.2 清棉工艺设置
1.2.1 核心工艺理念
(1)要使生条质量达标首先必须做好清棉。
(2)清棉工序一是要充分混合,二是要保护纤维,三是要保证各单机开松度。四是要严格控制短绒增长率。
由于我们使用的原料中,1.33dtex×38mm和1.70dtx×38mm的粘胶纤维分别占原料总比例的30%和24%,其回潮率为13%;1.5D×38mm和8D×38mm的锦纶纤维分别占原料总比例的10%,回潮率为4.5%;涤纶长丝占原料总比例的26%,回潮率0.4%。基于各种纤维粗细差异和回潮率差异较大,我们采用按比例开松后,喷水加湿再打包放盘的方式保证充分混合。
1.2.2 工艺配置
(1)FA002D抓棉机打手更新为稀密打手,刀尖伸出勒条长度为3mm,转速720r/min,风速13m/s,运转率90%,开松度达到56%(开松度的含义:1克原料中,30毫克及以下纤维束的数量占1克原料中棉束总数量的比例)。
(2)FA035混开棉机跳过豪猪打手和梳针打手,将平形打手速比设置为1:1.2,保证快速转移,开松度达到59%。
(3)对FA106B开棉机的鼻形打手刀片进行磨砺,提高锋利度,打手速度设置为380r/min,开松度达到78%。
(4)将FA076B成卷机综合打手的刀片去除,打手速度由原来的1050r/min下降到780r/min,开松度达到89%。
(5)FA1207棉箱转移辊速度由原来的1050r/min调整为730r/min。
通过对清棉设备工艺调整,使筵棉开松度达到了90%,16mm以下短绒率为1.67%,为生条质量达标打下了坚实的基础。
1.3 梳棉工艺设置
1.3.1 核心工艺理念
(1)大纤维量(生条定量40g/5m)。
(2)大隔距。
(3)大锡刺比。
(4)低短绒率。
1.3.2工艺配置
通过大量的工艺优选试验,以保护纤维为着眼点,采取了以下的工艺参数:
(1)刺辊-锡林隔距由原来的7英丝放大到9英丝。
(2)给棉板抬高5mm(在给棉板两端各垫一块5mm的铁板)。
(3)给棉罗拉-刺辊隔距增加到了27英丝。
(4)给棉罗拉-给棉板进口9英丝,出口16英丝。
(5)除尘刀:高度平机框。角度90度,隔距24英丝。
(6)采用了网眼板小漏底,进口隔距8mm,出口隔距0.6mm。
(7)锡林-活动盖板五点隔距为10、10、12、10、10英丝(视针布和机械状态而定)。
(8)盖板速度80mm/min。
(9)大漏底进口隔距85英丝,出口22英丝。锡林-道夫隔距由原来的5英丝加大到6英丝。
(10)锡林速度330r/min,刺辊速度660r/min,锡剌比2.58,道夫速度34r/min。
通过以上设置使生条定量40g/5m时,棉结4粒/1g之内(手捡),短绒率增长率4.8%,重不匀2.8%,条干CV%4.9。
1.4 并条工艺设置
1.4.1 核心工艺理念
(1)头并重点提升条子的内在结构(伸直、分离、平行度)和重量不匀率。未并重点提升条子条干水平。
(2)大定量; 顺牵伸; 大胶辊; 大后区隔距;大 后区牵伸倍数。
1.4.2 工艺配置
(1)头并FA317并条机:罗拉隔距14×27mm。后区牵伸倍数2.3倍,6根喂入,定量35g/5m。
(2)未并FA311并条机:罗拉隔距14×12×27mm。后区牵伸倍数1.44倍,7根喂入,定量33g/5m。
(3)FA311并条机采用了Φ34×Φ40×Φ40×Φ40×Φ40mm的胶辊,压力分别减少到294×233×233×332×332N。
在保证纤维内在结构的前提下条干CV%达到4.2%,为提高粗纱捻系数做好了充分的准备。
1.5 粗纱工艺设置
1.5.1 核心理念
大隔距; 大捻系数; 大定量; 大卷绕长度; 小的总牵伸。
1.5.2 工艺配置
(1)FA57粗纱机罗拉隔距14×29×48mm。
(2)捻系数82,定量8.7g/10m。
(3)总牵伸倍数7.5倍,后区牵伸1.25倍。
(4)使用聚氨酯假捻器、压掌改为绕3.5圈后,卷绕长度增加了10%。
粗纱条干CV%为4.8。
1.6 细纱工艺设置
1.6.1核心理念
大隔距; 小后区牵伸 ; 大胶辊。
1.6.2 工艺配置
(1)FA503细纱机罗拉隔距22×48mm。
(2)胶辊直径Φ35×Φ30(二铁辊)×Φ28mm。
通过整个工艺流程的工艺优化设置和设备整顿,首先保证了各工序的生产稳定性,生活好做,另外产品质量质完全符合客户要求并有所提升。
2 推行6S工艺的效果
(1)省电耗:由于前纺(清-粗)推行了大定量纺纱,前纺开台时间减少到7小时/天,并全部安排在谷时开车,大大降低了电耗,加之并条工序、细纱工序使用大胶辊,降低了罗拉加压,使吨纱用电节约11%。
(2)省物耗:由于细纱使用了大胶辊,比使用小胶辊时损坏率减少80%。磨砺周期延至1年(原4个月),消耗节约了7.5万元/年。
(3)省人员:由于前纺开台仅仅7小时,减少了挡车人员6人。为以后增加细纱台数储存了人力。
(4)省投资:在不增加前纺生产能力的前提下,增加了10台细纱机(4560锭),使企业形成了21432纱锭的生产能力。
(5)升效率:在细纱断头率降低三分之二的基础上,前罗拉速度由240r/min提高到260r/min。自动落纱机效由原来的83%提升到了90%。
(6)升质量:推行优势纺纱工艺前后的成纱质量对比情况见表1。
表1推行优势纺纱工艺前后的成纱质量对比
从表1可见,推行优势纺纱工艺后的成纱质量有了明显提高,受到了客户的欢迎,大大提了我们推行优势纺纱工艺的信心和决心。
编辑:纺织大学堂
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