2022年1月21日,黑龙江某电厂1、2号机组相继于16时54分、17时07分因设备故障导致机组停运,同时因电厂3号机组正在抢修,两台机组故障停运后导致电厂对外供热中断,对市城区(供热面积800万平米)供热品质造成一定影响(回水温度最大下降6℃)。经现场紧急开展机组恢复工作,2号机组于21日19时44分恢复并网运行,22时01分恢复热网循环泵运行,1号机组于22日18时15分恢复并网运行。
一、基本情况
黑龙江某电厂一期工程安装有2台300MW机组,1号、2号机组分别于1998年10月28日和1999年9月26日投产,汽轮机为哈尔滨生产的N300-16.7/537/537亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、单轴、凝汽式汽轮机。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1021/18.2-YM8型锅炉,亚临界压力,一次中间再热自然循环、四角切圆燃烧汽包炉。锅炉布置六层燃烧器,每层四个。配有四套中储式制粉系统。
2013年1号机组DCS系统升级为ABB公司的SYMPHONYPLUS;2017年TSI系统改造为ABB公司SYMPHONYPLUS TSI系统;DCS各控制器及控制电源均为冗余配置。
二、事故经过
事前工况:黑龙江某电厂1、2号机组运行,3号机组正在检修。1号机组发电功率为10万千瓦,蒸发量541T/H,供热抽汽流量296t/h;2号机组发电功率为15.3万千瓦,蒸发量628T/H,供热抽汽流量190t/h。向黑龙江某市供热量为1180GJ/h。
2022年1月21日16:54,1号机组锅炉灭火,首出:“失去火检”,机组跳闸。
17:08,2号机组锅炉MFT,首出:“汽包水位高高”,机组跳闸。
1号机组跳闸后,汽轮机LV阀用快开、点动、模拟三种方式都无法开启;17:00,汽轮机转速1602Rpm时,1X振动达411um;17:06,推力瓦温度有1点最高升至128℃,持续1分钟后降到正常值;17:09,汽轮机转速降到“0”(惰走15分钟16:54-17:09),无法投入电动盘车,1号汽轮机进行闷缸。17:16,检修人员就地将LV阀和冷却蒸汽阀手动打开,中排压力进入低压缸,低压缸排汽阀爆破。
17:25,2号机组开始启动恢复。19:44机组并网运行,22:01供热循环泵恢复运行,22:20恢复向黑龙江某市供热。
从17时07分2号机组停运到22时01分恢复热网循环泵运行,黑龙江某电厂供热中断时间为4.9小时。供热中断期间,对黑龙江某市城区供热品质造成一定影响(回水温度最大下降6℃)。
22日7:20,1号汽轮机投入电动盘车,盘车电流28A,偏心1395um,轴向位移-140_+110um摆动,投盘车后,偏心逐渐恢复到68um。12:20,1号机组启动,18:12并网运行。
本次供热中断后,经黑龙江某电厂与市供热公司进行沟通,因其他备用热源加大出力,本次供热中断对市城区供热未造成较大影响,此次事件没有舆情发生。
三、原因分析
1号机组:
停机后对1号机组故障时刻主要运行参数进行全面检查,锅炉炉膛负压运行平稳,同时其它锅炉侧运行参数均正常且无任何操作,排除锅炉侧因燃料趋劣或塌灰造成的燃烧不稳灭火。
检查FSSS控制柜电源,发现1号电源模块,检查该电源模块输出电压后,发现15V输出电压异常,输出电压波动并低于正常范围。确认本次故障是由于FSSS控制柜的15V工作电源故障后,导致FSSS控制柜内所有I/O模件工作异常,信号采集错误后导致锅炉主保护误动,机组跳闸。
2号机组:
黑龙江某电厂1、2号机组运行期间,热网蒸汽系统采用母管制,两台机组联合供汽,1号机组和2号机组供热疏水通过母管分别回收到各自凝汽器。1号机组跳闸后,运行巡检人员就地关至1号机组凝汽器疏水手动门, 2号机组凝汽器水位快速下降;供热抽汽母管压力下降,2号机组中排压力下降,四抽压力下降,中排压力由0.53Mpa降至0.27MPa,2号机组两台小机供汽量不足,出力降低,汽包水位下降。
运行人员根据2号机组汽包水位情况执行快速减负荷操作,执行过程中汽包水位波动大调整速度过快,小机指令与反馈偏差过大,A/B小机调门全开,两台小机控制方式切至MEH转速自动,DCS无法操作,最终因汽包水位高导致保护动作,锅炉MFT,此过程锅炉压力稳定,无虚假水位现象。
四、暴露问题
1、安全责任制落实不到位,黑龙江某电厂对公司“双保”工作方案重视程度不够,落实不彻底。保供电、保供热风险预控不到位,事故预想不足,管理人员未能正确监护、指导、纠正,对保证机组供热防范措施落实不够。黑龙江分公司、黑龙江某电厂未能及时将有关情况汇报公司安监部门,安全工作意识不足。
2、黑龙江某电厂热工专业对DCS系统电源寿命管理存在不足,1号机组DCS改造后已运行9年,电源模块超期服役,但热工专业并未提出相应的更新工作计划。热工专业未能有效利用定期检查、性能试验、定期更换等工作来提高DCS系统的安全性和可靠性。
3、黑龙江某电厂汽机专业未能充分认识到LV阀的重要性,2018年改造完成后对阀门设计存在的不足未能及时进行治理和改进。在本次1号机组故障停机过程中,因LV阀门无法正常打开,严重威胁主要生产设备的安全,给机组俄恢复工作带来较大困难。
4、运行人员操作水平不足,在调整汽包水位过程作中未能及时稳定给水流量和汽包水位,造成故障的扩大,应对突发事件经验不足,事故处理能力不强。
五、防范措施
1、对制造厂家有明确寿命年限和更新要求的重要控制设备的电源模块,公司各单位热工、电气专业要立即进行排查和梳理,并制定相应DCS系统、继电保护等控制装置电源模块更新计划并落实执行。
2、各单位热工、电气专业要认真吸取近期多次热工电源故障的教训,加强热工电源切换装置及重要控制装置电源模块的运行和维护工作,利用停机机会,及时开展热工电源切换回路检查,UPS负载优化和梳理,DCS电源模块输出电压测试和检查工作,及时发现设备隐患,保证机组运行安全。
3、公司内采用零出力供热方式的49台机组,立即按照公司相关工作要求对设备和控制逻辑进行风险隐患排查,尽快落实整改措施,确保今后LV阀操作的可靠性和安全性。
4、各单位加强燃煤煤质管控工作,做好优质燃料的采购和储备,加强配煤掺烧,确保入炉煤质,保障节假日电力负荷低谷时段锅炉生产的安全。确保机组供热能力不受燃煤热值低的限制,充分满足热网需要。
5、加强运行人员培训工作,完善机组及供热应急预案,充分利用仿真机模拟异常情况进行演练,有效提高运行人员对供热事故的处理能力。
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