【摘要】高压加热器是给水系统的重要设备,其性能和运行的可靠性将直接影响机组经济性和安全性,某电厂#3高压加热器在运行中频繁出现管束泄漏,影响机组安全稳定运行。本文对高压加热器泄漏产生原因进行分析,同时采取预防措施,使高加泄漏得到了有效控制。
【关键词】高压加热器;泄漏;原因分析;对策
1.设备概述
某电厂300MW汽轮机的高压加热器,采用三台江苏泰兴公司制造的单列卧式表面加热器。高压加热器带有内置式蒸汽冷却段和疏水冷却段,(如图所示)。
来自给水泵的高压给水首先进入高加水室,因隔板的阻挡给水进入进水侧管孔的U形管内,流经U形管而被管外的蒸汽介质所加热,出U形管至水室的出水侧,经出水接管流出体外,然后流向另一台汽侧压力更高的上一级高加。抽汽进入高加体内的过热蒸汽冷却段,它加热给水而本身被冷却后进入蒸汽凝结段,由上而下向下流动和被冷凝成疏水积聚在壳体底部,疏水进入疏水冷却段被冷却后最后流出体外,经疏水调节阀控制流向下级高加或除氧器。
2.高压加热器泄漏后的影响
(1)高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而使泄漏管束扩大,泄漏量增加,及时解列高加进行处理,防止其他管束受到损坏。
(2)高加泄漏后,由于水侧压力20MPa左右,远远高于汽侧压力,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽口管道,蒸汽带水将返回汽轮机内部,造成汽轮机水冲击事故。
(3)高加解列后,给水温度由280℃降至170℃左右,为使锅炉蒸发量不变,则必须相应增加燃煤量和风机出力,从而造成炉膛温度升高,汽温升高,机组热耗增加。
(4)高压加热器的停运,还会影响机组出力,若要维持机组负荷不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。
(5)高加泄漏,每次处理顺利时需要72小时左右,系统不严密时,则工作冷却时间更长长,严重者需要停机处理,直接影响高加投运率和机组利用小时完成情况。
(6)高加停运后,还会使汽轮机末级叶片蒸汽流量增大,加剧末级叶片的侵蚀。
3.高加泄漏的现象
(1)高加泄漏后,由于高温水漏到管束外,疏水量的增加导致正常疏水调节阀开度增大,同时疏水温度逐渐升高导致高加端差逐渐呈增大趋势,远远高于正常值。
(2)由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流入除氧器,为使汽包水位正常,则汽动给水泵转速增加,汽泵出口流量增大。
(3)高加泄漏严重时本体振动,同时就地听到明显的泄漏声,事故放水门频繁打开。
(4)高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。
4. #3高加泄漏原因分析
(1)由于加热器的疏水是逐级自流的,疏水方向为#1高加→#2高加→#3高加,这样#3高加的疏水量最大,在疏水调节装置故障或其他原因造成高加水位大幅度波动的情况下,没有及时发现进行调整,造成高加异常解列或者满水事故。
(2)正常运行中#3高加水、汽侧工作压差为18.5MPa左右,温差为290℃左右,故压差、温差均居三台高加之首(附:高加水侧、汽侧技术规范)。
5)高加投入时,是由低压到高压的顺序投运的,因此,#3高加是最先投运的,高压给水对U型钢管造成水冲击最大,尤其是U型弯管处受到的冲刷最厉害,频繁冲刷使管壁冲薄。(4)#3高加受到的化学腐蚀。300MW机组给水品质规定:给水容氧<7μg/L,PH值为9.0—9.4,给水中溶氧偏高,首先将造成#3高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛,经长期运行,寿命逐渐缩短。(3)在机组加减负荷时,#3高加抽汽压力、抽汽温度变化最快,加热器U型管以及焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,尤其在机组甩负荷或高加紧急解列时,给#3高压加热器带来的热冲击更大,这样,加热器U型管长期受热疲劳而容易损坏泄漏。
5. #3高压加热器泄漏预防措施
(1)保证高压加热器传热端差最佳值。
由于#3高加的疏水量最大,压差又小,在抽汽压力、抽汽量发生变化以及#3高加调整失灵的情况下导致疏水门关小或关闭,容易引起疏水不畅,使水位升高,此时应加强监视检查,必要时打开危险疏水阀,降低高加水位,维持高加水位正常值。若水位明显上升,且给水泵的出力不正常的增大,表明加热器存在泄漏,申请尽快停用加热器,防止泄露喷出的高压水流冲坏周围的管子,是泄漏管束数目扩大。
(2)保持机组负荷变化曲线平稳。
在机组启动、停用或变负荷过程中,蒸汽温度、压力以及锅炉蒸发量在不断变化,从而使高加抽汽压力、温度以及疏水在不断发生改变,使高加膨胀或收缩变形产生热应力。因此,为防高加热应力而产生的热变形,必须做到在机组甩负荷以及高加紧急停运时,应立即切断加热器给水,同时要快速关闭抽汽阀,并检查抽汽逆止阀、抽汽电动门是否关严,否则手动将电动门绞紧,防止切断给水后蒸汽继续进入壳体加热不流动的给水,引起管子热变形,而切断给水后可避免抽汽消失后给水快速冷却管板,引起管口焊缝产生热应力变形。
(3)加强高压加热器在投运、停运时管控
为防止高加投入过程中产生的热冲击,建议高加应随机启动投入。运行中高加投运或者解列时,应注意控制给水温度变化率不应大于1.5℃/min,最大不应超过3℃/min。
六、结论
通过以上各项措施的实施,高加泄漏得到了有效预控,高加投入率提高,但仍有个别机组高加系统发生泄漏的异常,我们还应不断的探索、总结经验,在运行、检修、维护各方面不断完善提高。
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