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纺织印染行业高COD污水处理案例|纺织印染园区高浓度COD废水处理工程

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纺织印染园区综合废水处理工程

项目概述

某纺织印染产业园区位于华东地区,是国内重要的纺织面料生产和印染加工基地之一,园区内拥有织造、印染、印花、整理等各类企业百余家。园区配套建设了一座大型集中式污水处理厂,设计处理能力为每日五万立方米,承担着整个园区的工业废水处理任务。印染废水是典型的高浓度难降解工业废水,具有高化学需氧量、高色度、高碱性、水质变化大等特点,处理难度极大。

园区废水主要来源于前处理工序的退浆废水、煮练废水、漂白废水,染色工序的染缸排水、清洗废水,印花工序的调浆废水、网版清洗水,以及后整理工序的柔软整理废水、防水整理废水等。不同工序产生的废水水质差异显著:退浆废水含有浆料和少量染料,化学需氧量高但色度较低;煮练废水含有果胶、蜡质、含氮物质等,呈强碱性;漂白废水含有残余漂白剂和分解产物;染色废水含有未上染的染料、助剂和盐分,色度极高;印花废水含有糊料、染料和大量悬浮物。

废水特性分析

经过系统的监测和成分鉴定,该园区废水的特性可概括为:综合进水化学需氧量浓度在八百至两千五百毫克每升之间,部分企业排水可达三千毫克每升以上;五日生化需氧量与化学需氧量比值约为零点二五至零点三五,可生化性一般;色度极高,稀释倍数为一千至三千倍,部分深色废水可达五千倍以上;pH值波动范围为九至十二,呈强碱性,来源于烧碱、纯碱等助剂的使用;悬浮物浓度为二百至八百毫克每升,含有纤维屑、染料颗粒和助剂残渣;氨氮浓度为二十至八十毫克每升,来源于尿素、含氮染料等;总氮浓度为四十至两百毫克每升;硫化物浓度为十至五十毫克每升,来源于硫化染料和还原剂;总溶解性固体含量为一千至三千毫克每升,含有大量无机盐;水温较高,夏季可达四十至四十五摄氏度。

印染废水处理的难点在于:色度去除困难,染料分子结构稳定,常规工艺难以脱色;化学需氧量浓度高且含有大量难降解有机物,生物处理效率有限;水质水量波动剧烈,早中晚班次排水水质差异大,季节性产品更换导致水质突变;含有硫化物、重金属等有毒有害物质,对微生物产生抑制作用;高碱性废水需要大量酸中和,增加运行成本;高盐环境不利于生物处理,且造成土壤盐碱化风险。

针对上述特点,设计单位采用了"分质收集+物化预处理+厌氧水解+好氧生物处理+化学脱色+深度过滤+回用处理"的综合工艺路线,确保出水稳定达标并最大限度实现水资源回用。

工艺系统详解

分质收集与调节系统是印染废水处理的重要前置环节。园区内设置五个分类收集管网,分别收集高浓度染色废水、高碱煮练废水、印花废水、整理废水及生活污水。各类废水在分质调节池内均质后,按一定比例泵入综合调节池进行调配。综合调节池设计容积为一万立方米,停留时间为四点八小时,池内设置机械搅拌装置,确保水质均匀。调节池配备在线pH监测和自动加酸系统,将综合废水pH调节至七至八范围,避免强碱性废水对后续生物系统的冲击。

物化预处理系统采用"混凝气浮+铁碳微电解"组合工艺。混凝气浮单元投加聚合氯化铝铁作为混凝剂,投加量为每升废水二百至三百毫克,同时投加阴离子聚丙烯酰胺助凝剂,投加量为每升废水二至三毫克。通过混凝作用使废水中的胶体染料、悬浮物和部分溶解性有机物形成絮体,再通过溶气气浮将絮体浮升至水面去除。气浮设计回流比为百分之二十五,表面负荷为每平方米每小时五立方米。该单元对悬浮物的去除率达到百分之七十至八十,对色度的去除率为百分之四十至五十,对化学需氧量的去除率为百分之二十至三十。

铁碳微电解单元作为强化预处理手段,采用固定床反应器,填料为铸铁屑与活性炭的混合物,质量比为三比一,填料层高度为一点五米,水力停留时间为一点五小时。微电解反应产生的新生态氢和亚铁离子具有强还原性,能将废水中发色基团还原破坏,对硫化染料、还原染料等具有显著的脱色效果。同时,微电解过程产生的大量亚铁离子在后续中和沉淀中形成氢氧化铁絮体,通过吸附和网捕作用进一步去除有机物。该单元对色度的去除率达到百分之五十至六十,对化学需氧量的去除率为百分之十五至二十五。

厌氧水解系统采用水解酸化池,设计容积负荷为每公斤化学需氧量每立方米每天一点五至二千克,停留时间为十二小时。池内设置潜水搅拌器,保持污泥悬浮状态。水解酸化菌将废水中的大分子有机物如染料中间体、浆料、表面活性剂等分解为小分子有机酸和醇类,提高废水可生化性。同时,水解酸化过程对部分偶氮染料具有还原脱色作用。该单元对化学需氧量的去除率为百分之二十至三十,主要作用是改善水质而非大量去除有机物。

好氧生物处理系统采用"活性污泥法+生物接触氧化法"的二级串联工艺。一级活性污泥法采用氧化沟工艺,设计容积负荷为每公斤化学需氧量每立方米每天零点四至零点六千克,污泥浓度为两千五百至三千五百毫克每升,污泥龄为十五至二十天。氧化沟采用转碟曝气机进行曝气和推流,沟内形成缺氧区和好氧区的交替,有利于同步硝化反硝化。一级处理对化学需氧量的去除率为百分之六十至七十,对氨氮的去除率为百分之八十至九十。

二级生物接触氧化法采用淹没式生物滤池,填料为弹性立体填料,比表面积为三百平方米每立方米,填充率为百分之六十五。设计容积负荷为每公斤化学需氧量每立方米每天一点二至一点八千克,气水比为十二比一至十五比一。生物膜法抗冲击负荷能力强,对废水水质波动的适应性优于活性污泥法,能有效去除一级出水中残余的难降解有机物。二级处理对化学需氧量的去除率为百分之五十至六十,确保生化段总去除率达到百分之八十五以上。

化学脱色系统采用"臭氧脱色+二氧化氯氧化"的联合工艺。臭氧脱色塔设计臭氧投加量为每升废水二十至三十毫克,接触时间为十五分钟。臭氧对废水中残余的活性染料、酸性染料等具有快速脱色效果,同时对部分有机物具有氧化分解作用。二氧化氯氧化池设计二氧化氯投加量为每升废水十至十五毫克,接触时间为三十分钟。二氧化氯具有选择性氧化特性,对发色基团的破坏效率高,且不会产生氯代有机物等有害副产物。两级化学氧化对色度的去除率达到百分之八十至九十,确保出水色度低于五十倍。

深度过滤系统采用"纤维转盘滤池+活性炭吸附"工艺。纤维转盘滤池设计滤速为每小时十二米,转盘直径为三米,滤布网孔为十微米,能有效截留生化出水中残余的悬浮物、生物絮体和化学氧化产生的细小絮体,出水悬浮物低于十毫克每升,浊度低于五NTU。活性炭吸附池采用颗粒活性炭固定床,炭层高度为一点五米,空床接触时间为二十分钟,利用活性炭的吸附作用去除残余的溶解性有机物、色度及异味物质,确保出水感官性状良好。

回用处理系统采用"超滤+反渗透"双膜工艺,对达标排放水进行深度净化回用。超滤系统采用浸没式中空纤维膜,膜孔径为零点零三微米,设计产水通量为每平方米每天三十升,主要去除胶体、大分子有机物和细菌。反渗透系统采用低压抗污染膜元件,设计脱盐率大于百分之九十八,回收率为百分之七十。反渗透产水电导率低于两百微西门子每厘米,化学需氧量低于十毫克每升,可作为高品质工业用水回用于印染生产的漂洗工序、设备冷却及锅炉补给水,回用率达到百分之四十以上,大幅降低了园区的新鲜水消耗。

工程运行与效益分析

该工程自投入运行以来,历经多次水质波动考验,运行效果稳定可靠。实际运行数据表明:进水化学需氧量平均为一千五百毫克每升,出水化学需氧量稳定在六十至八十毫克每升,总去除率为百分之九十五以上;进水色度平均为两千倍,出水色度低于四十倍;进水氨氮平均为五十毫克每升,出水低于五毫克每升;进水悬浮物平均为四百毫克每升,出水低于十五毫克每升;pH值稳定在六至九范围;出水满足纺织染整工业水污染物排放标准要求。

工程运行中的关键控制点包括:分质收集系统的严格执行,避免高浓度废水未经预处理直接进入综合系统;物化预处理的药剂投加量需根据进水水质动态调整,确保最佳混凝效果;生物系统需定期监测污泥活性,防止染料毒性物质累积导致系统崩溃;化学脱色单元的氧化剂投加量需精确控制,避免过量投加造成浪费和二次污染;膜系统需严格执行清洗维护规程,防止膜污染和膜通量衰减。

该工程总投资约一亿两千万元,单位运行成本约为每立方米废水二点八至三点五元。成本构成中,电费占比约百分之三十五,药剂费占比约百分之三十,膜更换及维护费占比约百分之十五,人工及其他费用占比约百分之二十。通过中水回用,每年可节约新鲜水费用约六百万元,扣除回用处理成本后,净节约约四百万元。此外,工程减少了园区向环境水体的污染物排放,每年削减化学需氧量排放约两千吨,具有显著的环境效益。

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