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案例:电镀厂酸性废气治理项目
项目背景
某大型电镀企业因生产过程中产生大量含酸废气,被当地环保部门要求限期整改。该企业主要生产五金配件,电镀工序涉及镀铬、镀镍等工艺,每日排放废气量约12,000m³。
废气成分及来源
废气主要来源于电镀槽酸洗、活化槽等环节,成分包括:
盐酸雾(HCl):浓度80-120mg/m³
硫酸雾(H₂SO₄):浓度50-90mg/m³
微量铬酸雾(CrO₃)
处理工艺流程
采用"喷淋吸收+钛电极板氧化"组合工艺:
一级处理
:废气经集气罩收集后进入PP材质喷淋塔,使用10%氢氧化钠溶液中和酸性气体,去除率可达60%
二级处理
:通过钛电极板反应器,在直流电场作用下,残余酸性气体被进一步电解氧化
三级处理
:经除雾器脱水后达标排放
关键参数:钛电极板间距15mm,电压12V,电流密度30A/m²,停留时间3.5秒
最终效果
经第三方检测,排放口数据:
HCl排放浓度<8mg/m³
H₂SO₄排放浓度<5mg/m³
CrO₃未检出
处理效率达95%以上,设备运行电耗仅3.2kW·h/1000m³废气,钛电极板使用寿命超过5年。
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