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案例:化工厂含氯废气治理工程
项目背景
某氯碱企业因尾气处理设施老化,导致氯气泄漏事故频发。需新建处理系统,要求处理效率≥99%,且能适应浓度波动大的工况。
废气成分及来源
来自氯气净化、液化等工序:
氯气(Cl₂):浓度800-1500mg/m³(峰值可达3000mg/m³)
次氯酸雾(HClO)
微量汞蒸气(Hg)
处理工艺流程
创新采用"两级钛电极板+化学吸收"工艺:
一级电解
使用镀钌钛电极板,在pH=3的酸性条件下电解
将Cl₂转化为ClO⁻,转化率85%
二级电解
碱性条件(pH=11)下,钛电极板产生次氯酸钠溶液
终末处理
通过硫代硫酸钠溶液吸收残余氯气
活性炭吸附汞蒸气
系统特点:设置浓度在线监测,自动调节电解电流(50-200A可调)
最终效果
连续三个月监测结果:
氯气排放浓度稳定<1mg/m³
次氯酸雾完全消除
汞蒸气含量<0.01mg/m³
系统抗冲击负荷能力强,可应对150%-200%的浓度波动,吨氯气处理成本仅18元
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