EDI模块产水流量过低是常见故障,通常由污染、堵塞或运行参数异常导致。以下是系统性的排查与解决步骤:
主要原因及解决方法
检查进水水质
确认RO产水的TDS、硬度、硅含量和余氯是否超标。尤其注意余氯(氧化性物质),其会氧化树脂导致破碎堵塞,是产水下降的常见主因
检查预处理系统(如活性炭过滤器、还原剂加药系统)是否正常运行,确保氧化剂被充分去除。
检查模块污染或堵塞
树脂破碎:产水室入水侧树脂粉化堵塞是典型故障,多因进水余氯超标引起
结垢或有机物污染:钙、镁、硅等无机物结垢,或有机物、微生物滋生,会堵塞水流通道。
判断依据:若淡水/浓水压差增加30%、产水电阻率下降或电流异常,表明需清洗
进行化学清洗
根据污染类型选择清洗方案(必须断电操作):
酸洗:针对无机结垢(如Ca/Mg),使用5%柠檬酸或2%盐酸溶液,循环30分钟,浸泡2小时以上。
碱洗:针对有机物污染,使用专用碱性清洗剂(如EDI清洗剂B),循环50分钟。
消毒:若存在微生物污染,使用专用消毒剂(如EDI清洗剂D)循环50分钟
清洗后,用去离子水彻底冲洗至pH中性、电导率≤100 μs/cm,再启动再生模式
检查流量与电压参数
确认浓水、极水流量是否符合制造商推荐值,流量不足会影响离子迁移效率。
检查整流器输出电流/电压是否在设计范围内,电压过低会导致产水量下降
检查管路与阀门
确保产水、浓水、极水管道无堵塞、无泄漏。
检查所有控制阀门是否处于正确开启状态,避免因阀门误关导致流量受限
考虑温度影响
EDI最佳进水温度为15–25℃。若水温低于设计值,产水量可能每降低1℃下降约10%。可考虑加装水温调节装置。
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模块老化或损坏
若模块使用超过3–5年,或经清洗后产水量仍无法恢复,说明树脂或膜堆已严重老化,需更换新模块
预防建议
定期监测进水水质(尤其余氯),建议每周手工化验一次,与在线仪表比对
在RO化学清洗期间,务必关闭EDI进水阀,并手动检测EDI进水是否被清洗液污染
建立运行参数记录表(压力、压差、电流、电导率),便于早期发现异常趋势。
若以上措施无效,或涉及模块内部结构损坏(如电极烧坏),建议联系专业维修机构检测(湖南凯聚达科技有限公司)。部分服务商提供模块检修与更换服务,可参考相关技术支持
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