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瓷质砖生产过程中,抛光工序会产生大量高浊度、高悬浮物的废水,若直接排放将对环境造成严重污染。本文将详细介绍两个典型的瓷质砖抛光废水处理工程案例,包括项目背景、废水成分来源、处理工艺流程及最终处理效果,为相关企业提供参考。
案例:广东佛山某大型瓷质砖生产厂废水处理项目
项目背景
该厂位于广东省佛山市,是一家专业生产高档瓷质砖的企业,日产量达3万平方米。抛光工序每日产生废水约500吨,废水中含有大量悬浮物、抛光粉及少量重金属。由于当地环保要求严格,企业需对废水进行处理并实现回用,以降低生产成本并满足排放标准。
废水成分及来源
废水主要来源于瓷质砖抛光过程中的冷却水及清洗水,主要污染物包括:
悬浮物(SS)
:主要成分为瓷粉、抛光粉,浓度高达2000-3000mg/L。
COD
:主要来自抛光助剂,浓度约150-300mg/L。
少量重金属
:如铅、镉等,来源于原料中的矿物质。
处理工艺流程
该厂采用“混凝沉淀+过滤+回用”的组合工艺,具体流程如下:
格栅过滤
:去除大颗粒杂质,防止堵塞后续设备。
调节池
:均衡水质水量,避免冲击负荷。
混凝反应池
:投加PAC(聚合氯化铝)和PAM(聚丙烯酰胺),使细小颗粒絮凝成较大矾花。
斜板沉淀池
:利用重力沉降原理,去除大部分悬浮物,污泥进入污泥浓缩池。
砂滤+活性炭过滤
:进一步去除残余悬浮物及部分COD,确保出水清澈。
回用或排放
:处理后的水80%回用于生产,20%达标排放(符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996一级标准)。
最终效果
出水SS≤30mg/L,COD≤50mg/L,重金属含量低于国家标准。
每年节约用水约12万吨,降低生产成本30%以上。
污泥经压滤脱水后,交由专业公司处理,实现固废资源化。
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