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案例:特种PTFE纤维制造企业废水处理及回用工程
项目背景
一家专业生产特种PTFE纤维的高新技术企业,产品主要用于航空航天和军事领域。由于产品特殊性,生产过程中使用多种助剂和改性剂,废水成分复杂且含有难降解物质。企业位于水资源紧缺地区,环保要求严格,需实现废水部分回用。2019年投资800万元建设废水处理及回用设施,设计处理能力300吨/日。
废水成分及来源
该企业废水主要分为三类:一是高浓度有机废水,来自聚合反应釜清洗,COD高达5000-8000mg/L,含有四氟乙烯单体、石蜡和分散剂;二是含氟废水,来自产品酸洗工序,氟离子浓度400-600mg/L,同时含有少量重金属;三是低浓度冲洗废水,COD约200-300mg/L,水量较大但污染物浓度相对较低。废水中还检测出微量全氟化合物(PFCs),增加了处理难度。
处理工艺流程
针对废水特性,设计分质处理与回用系统:
1. 高浓度有机废水处理线:
铁碳微电解:利用铁碳原电池效应,破坏难降解有机物结构
Fenton氧化:H2O2投加量200mg/L,Fe²⁺80mg/L,反应pH3-
中和沉淀:调节pH至7-8,去除铁离子和部分氟化物
2. 含氟废水处理线:
两级化学沉淀:第一级投加氯化钙,第二级投加聚合氯化铝
管式膜过滤:0.1μm孔径,截留微细氟化物颗粒
离子交换:专用除氟树脂,确保氟离子达标
3. 综合处理系统:
MBR膜生物反应器:PVDF中空纤维膜,通量15LMH
反渗透系统:脱盐率>98%,产水回用于生产
浓水蒸发结晶:最终实现零液体排放
最终效果
该系统实现了废水75%的回用率,每年节约新鲜水用量约8万吨。出水水质:氟离子<5mg/L,COD<30mg/L,全氟化合物未检出。浓水经蒸发结晶后得到混合盐类,作为工业原料外售,真正实现了资源化利用。项目运行成本约6.8元/吨水,低于行业平均水平,经济环境效益显著。
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