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案例:浙江某褐藻胶与碘联产企业废水处理工程
项目背景
浙江某海洋生物制品企业同时生产褐藻胶和碘产品,废水成分更为复杂。原有处理系统无法应对高盐、高碘的冲击,导致生物处理单元频繁崩溃。改造工程设计规模为600m³/d,要求出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。
废水成分与特性
该企业废水分为三类:高浓度提取废水(COD约15000mg/L,含碘50-80mg/L)、低浓度清洗废水(COD约2000mg/L)和车间地面冲洗水。混合后废水特性为:COD8000±2000mg/L,碘离子30-50mg/L,氯离子8000-12000mg/L,硫酸根3000-5000mg/L,pH2.5-4.5(需中和预处理)。
处理工艺流程
针对含碘高盐废水的特殊性,采用了"物化预处理+耐盐生化+高级氧化"的创新工艺:
预处理单元
中和反应池:投加NaOH调节pH至6.5-7.
碘回收系统:通过氧化沉淀法回收碘,回收率>85%
电化学预处理:采用铁碳微电解降低废水毒性,提高可生化性
生化处理单元
水解酸化池:HRT=12h,将大分子有机物分解为小分子
耐盐MBR系统:采用特殊驯化的耐盐菌种,MLSS维持在8000-10000mg/L,SRT(污泥龄)控制在25-30天,盐度耐受能力达3%
深度处理单元
臭氧催化氧化:去除难降解有机物,臭氧投加量80g/m³
生物活性炭滤池:进一步保障出水稳定性
运行效果与技术创新
系统连续运行一年后,出水COD稳定在150mg/L以下(平均120mg/L),碘离子浓度<0.5mg/L,盐度降低60%以上。主要创新点在于:
碘回收工艺与废水处理的有机结合,实现资源化
耐盐MBR系统的成功应用,解决了高盐废水生化处理难题
电化学预处理显著提高了后续生化效率
工程总投资850万元,吨水处理成本5.2元,碘回收年创收约75万元,综合经济效益显著。
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