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案例:华东某大型漆包线生产企业废气治理项目
项目背景
华东地区某知名漆包线生产企业,年产能超过2万吨,主要生产各种规格的铜漆包线。随着环保要求日益严格,企业原有的简单废气处理设施已无法满足最新排放标准。2021年,该企业投资800余万元对生产线废气处理系统进行全面升级改造。
废气成分及来源
该企业生产过程中产生的废气主要来源于以下工序:
漆包线涂漆工序:产生大量含苯系物(甲苯、二甲苯)、酯类(乙酸乙酯)、酮类(甲乙酮)及少量酚类化合物的有机废气
烘焙固化工序:产生高温废气,含有未完全反应的有机溶剂及热分解产物
拉丝润滑工序:产生微量油雾废气
废气总排放量约为30000m³/h,废气温度在80-120℃之间波动,非甲烷总烃初始浓度在800-1200mg/m³。
处理工艺流程
针对该企业的废气特点,设计采用"预处理+沸石转轮浓缩+RTO焚烧"的组合工艺:
废气收集系统
:对各工序废气进行分类收集,涂漆和烘焙废气通过密闭罩收集,拉丝工序采用侧吸式集气罩
预处理系统
采用旋风除尘器去除大颗粒物
两级冷凝器(5℃和-15℃)降低废气温度并回收部分溶剂
精细过滤器去除0.3μm以上颗粒物
沸石转轮浓缩系统
处理风量30000m³/h,浓缩比10:
沸石转轮直径4.5m,厚度400mm
脱附温度200℃,脱附风量3000m³/h
RTO焚烧系统
三室RTO,处理能力3000m³/h
燃烧温度≥760℃,停留时间≥1.2s
热回收效率≥95%
尾气处理系统
:急冷塔+碱洗塔处理焚烧后尾气
最终效果
系统运行稳定后,经第三方检测机构连续监测:
非甲烷总烃排放浓度≤25mg/m³,去除率≥97%
苯系物排放浓度≤5mg/m³
颗粒物排放浓度≤10mg/m³
每年可回收溶剂约150吨,价值约90万元
RTO系统利用有机废气燃烧热量,每年节省天然气约20万立方米
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