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集输系统能耗偏高、负荷不均,怎样才能降本增效?
采油二厂第八作业区聚焦痛点,为集输系统量身定制“瘦身计划”,目前已完成所有改造施工,累计缩短集油半径7.3公里。集输系统改造后,日节电1000千瓦时、节气1300立方米,预计年节电18.9万千瓦时、节气36.5万立方米,真正实现了能耗成本双下降!
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“今年8月份,针对集输系统能耗偏高、负荷不均等实际情况,我们作业区由生产指挥中心牵头统筹,注采5-6班、注采5-8班协同作战,组建了专项攻坚组。大家集思广益,开始了集输系统的‘瘦身’攻坚。”12月22日,采油二厂第八作业区生产指挥中心王强介绍说。
生产指挥中心摸排南五路西侧区域现状时了解到,聚512等4座计量间分散且集输半径过长,管线压损温损较大,转油站负荷失衡。为此,专项攻坚组联合技术、运维、安全骨干反复对接、研讨,敲定了“合间、调流、均衡负荷”的方案计划,明确将4座分散且集输半径长的计量间整合为2座,重新规划集输路径,将远距离输送的32口油井液量调入聚南5-3转油站集中处理,同步调整油井集输流向,大幅缩短无效输送距离。
此次改造,难度较大。管线改线需兼顾现有管网,动火连头作业冬季施工风险高且要保证施工进度。专项攻坚组靶向破题,多部门联合攻坚:班组技术人员现场盯防优化走向,确保新旧管网无缝衔接,最大限度减少对原油生产的影响;安全部门严格动火分级管控,前置气体检测,专人监护,配齐应急器材守牢安全底线;维修班组倒排工期,轮班作业,昼夜连续施工,最终安全快速完成改造任务。
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此次改造,累计缩短集油半径7.3公里,降低系统压损0.20MPa、温损2.0℃,对32口油井实施集输流向调头调整,缓解了南5-1转油站的运行压力,负荷降低6.18%,同时使聚南5-3转油站负荷率提升9.36%,实现了两座转油站负荷科学均衡分配,提升了整体运行效率。
集输系统优化后高效运行,在冬季生产中,第八作业区又停运1台热洗泵,加热炉运行负荷率下降10%,既减少了设备无效运转,又降低了能源消耗。
此次集输系统“瘦身”改造,有效降低了采油二厂第八作业区生产运行成本,为油田绿色低碳、降本增效发展提供了切实可行的实践范例。
记者:朱丽杰
图片:通讯员 陆阳
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