![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
干法隔膜生产线废气治理案例
项目背景
山东某新能源材料公司专注于干法锂电池隔膜生产,原有简易活性炭吸附装置已不能满足日益严格的环保要求。企业投资800万元进行废气治理设施升级改造,要求处理后废气达到山东省《挥发性有机物排放标准》第Ⅱ时段限值。
废气特性分析
干法工艺废气与湿法有显著不同:
原料干燥工序:含微量己烷蒸汽,浓度约800-1500mg/m³
熔融挤出工序:产生聚丙烯热分解产物,含低碳烯烃和烷烃
拉伸工序:释放少量添加剂挥发分(抗氧剂、爽滑剂等)
收卷工序:含极少量油雾和粉尘
废气总风量20000m³/h,特点是浓度波动大(300-2000mg/m³),温度变化范围广(常温至180℃)。
工艺流程设计
根据"分质处理、梯级净化"原则,采用以下工艺路线:
分级收集系统:
高温废气(>80℃)单独收集经余热锅炉回收热量
常温废气直接进入处理系统
核心处理技术:
预处理:旋风除尘+静电除油
主处理:活性炭吸附-氮气脱附回收系统
采用双罐设计,一吸一脱连续运行
脱附气体经冷凝回收90%以上的有机溶剂
回收溶剂纯度达95%,可回用于生产
末端保障:
配置备用催化氧化装置处理不可回收组分
安装颗粒物在线监测仪
系统特别设计了防爆措施,所有电气设备符合ExdⅡBT4防爆等级。
运行成效
系统稳定运行后的检测结果表明:
非甲烷总烃排放浓度均值12.3mg/m³
颗粒物排放<10mg/m³
溶剂回收率91.5%,年回收己烷约80吨
余热回收年节约蒸汽3000吨
设备噪音<75dB(A)
项目不仅解决了环保问题,还通过资源回收创造了经济效益,投资回收期约3.5年。该案例被当地环保局列为VOCs治理示范项目。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.