齐鲁晚报·齐鲁壹点 丁安顺
每年停暖后,供热系统的“冬病夏治”格外重要,因此供热企业又进入了另一种状态。经过有条不紊的三个月的紧张“治疗”阶段,华能嘉祥电厂“冬病夏治”工作迎来了尾声,机组做着运行前的最后调试,为今冬优质供热打下基础。
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合理科学谋划
“冬病夏治”收尾
“供热首站A换热器注水压力正常,无漏点。”近日,随着运行人员洪亮的声音,华能嘉祥电厂1号、2号供热首站自主检修工作画上圆满句号,为今冬明春安全稳定供热筑牢坚实基础。“两个供热首站的检修任务,我们班组13人全部自主完成!不仅节省了20多万元外包费用,还提升了自主检修能力。”嘉祥电厂检修部汽机一班副班长张建双说。
10月3日早上,张建双像往常一样,在2号供热首站进行巡检。“虽然今年的‘冬病夏治’工作已收尾,但每天班组成员还是会按照惯例进行巡检,进行‘消缺’工作。”张建双检查凝结水泵上的一处油位说,“一些小细节不注意,有可能就会造成大麻烦。每日都会根据油位位置、轴承的震动情况、运转时是否发热等细节,来了解整个设备运行情况。”
在2024—2025年供热季以来,华能嘉祥电厂根据供热首站运营情况,前期摸排整理了涉及汽机专业23项需要维修的项目。在后续的检修过程中,又增加了4项工作进行设备隐患治理。“从7月份开始,汽机班组一共11名人员,根据工作进度,科学谋划,制定检修方案,有序检修供热循环水泵出口蝶阀、高压加热器等重要设备,避免供热高峰期‘带病运行’。”张建双说。
同时,汽机专业合理安排检修工期,充分利用机组维护间隙“见缝插针”式推进自主检修工作,先后完成了1号首站汽动循环泵机械密封的拆卸、更换与调试,2号首站供热凝结泵渗油故障的精准处理等多项检修工作,全部达到验收标准。同步解决了某型号转动设备注油口老化问题,避免了潜在的“跑冒滴漏”隐患。
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27项检修项目
全部自主检修
自7月份以来,华能嘉祥电厂汽机专业以供热首站设备“冬病夏治”为契机,坚持“自己的事自己干”理念,面对高温天气和人员紧张的双重考验,提前谋划,自主攻坚,高质量完成了全部27项自主检修项目,彰显了团队凝聚力和战斗力,实现了自主检修新突破。
“冬病夏治”开始之前,汽机专业牵头召开专题会议,深入研究两个供热首站的设备特性、运行状况和历史数据,逐项梳理检修重点,明确“先核心后辅助、先排查后修复”的自主检修思路,制定了供热汽动循环泵机械密封更换、管道弯头及加热器防磨防爆检查等在内的数十项任务清单,确保检修工作高效推进。
1号首站B供热循环水泵作为连接电厂与热网的核心设备,其状态直接影响供热质量与安全。当日上午9时许,检修部汽机检修一班工作人员来到检修现场,按照检修工作规程,进行紧张的准备工作,严格办理工作票、执行系统隔离放水及工器具规范布设,确认安全措施完成后,针对1号首站B供热循环水泵驱动端机械密封处出现渗漏问题实施解体检修工作。
在检修现场,检修人员克服室内高温、湿度大的困难,精心组织,团结协作,依次解体外围管道阀门、拆卸联轴器与缸体端盖,利用三台倒链精细同步起吊缸盖,细致检查缸内状态并标记部件后,科学拆除端部轴承座,精准吊出转子及轴承,后续进行数据测量、精密回装,确保安装数据达标。
同时,汽机专业还将“三色”文化“节俭为要”经营理念融入自主检修环节,坚持“能修不换、能补不扔”。检修中,将可重复使用的汽动循环泵机械旧密封件清洗后重新组装,节约备件采购成本;通过研磨凝结泵密封面处理渗油问题,减少设备损耗;成功修复B供热循环泵出口逆止门密封圈,避免更换阀门造成成本增加,真正实现“花小钱、办大事”。据估算,此次自主检修仅材料费就节省近5万元。
“通过三个月的自主检修工作,不仅解决了供热首站在供暖期间发现的问题,还锻炼了汽机班组人员的技术能力。虽然又不能和家人共度佳节,但确保能够在供暖季为市民提供源源不断的热源,我们感到由衷地自豪与光荣。”张建双说。
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