案例:某化工园区阻燃剂生产废水处理项目
项目背景
某大型化工园区内阻燃剂生产企业日排放废水约200吨,废水中含有大量有机磷化合物、卤代有机物及悬浮物,COD浓度高达8000-12000mg/L,总磷含量约500mg/L,属于典型的高浓度难降解有机废水。当地环保部门要求出水COD<100mg/L,总磷<0.5mg/L,达到《污水综合排放标准》一级标准。
废水成分及来源
该废水主要来源于三个生产环节:1)阻燃剂合成反应釜的洗涤废水,含有未反应完全的有机磷原料和中间产物;2)产品精制过程中的离心母液,含有机溶剂和微量产品;3)设备清洗废水,含油脂和表面活性剂。主要污染物包括磷酸三苯酯、磷酸三甲苯酯等有机磷化合物,以及二甲苯、丙酮等有机溶剂。
处理工艺流程
该工程采用"物化预处理+生化处理+深度处理"的组合工艺:
预处理阶段
:废水先经格栅去除大颗粒杂质,进入调节池均质均量后,采用酸析法将pH调至3-4,使部分有机磷化合物析出,再通过混凝沉淀去除悬浮物和胶体物质。
生化处理阶段
:采用水解酸化-好氧工艺,水解酸化池停留时间12小时,将大分子有机物分解为小分子;好氧池采用MBR膜生物反应器,污泥浓度维持在8000mg/L左右,水力停留时间36小时。
深度处理阶段
:生化出水经臭氧催化氧化进一步降解难降解有机物,最后通过活性炭吸附确保出水稳定达标。污泥经板框压滤后外运处置。
最终效果
系统稳定运行后,出水COD稳定在60-80mg/L,总磷0.3-0.4mg/L,完全达到设计要求。工程总投资约850万元,运行成本约12元/吨水。该工艺特别针对有机磷化合物的高效去除进行了优化,有机磷去除率达99.2%以上,解决了传统工艺处理阻燃剂废水效果不佳的难题。
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