山西天泽煤气化集团公司煤气化厂异地搬迁“24.40”一期工程于2008年8月建成,经过一系列前期准备工作于当年11月一次开车成功。打通全部流程并逐步加量进行试生产。2008年(45天)共生产合成氨33710t,联产甲醇3173t,尿素56720t。2009年生产合成氨265908t、尿素455449t全面实现设计目标。
在整个开车及一年多的生产过程中,半水煤气脱硫系统是经常有小问题的工段,成为稳定运行的一个难点。为了搞好半脱工作我们辛勤钻研,不断摸索研究、调整操作,并进行部分技术改造,基本实现了系统稳定运行。总结这段工作,颇有收获。(本厂半脱工艺流程图附后,并附主要设备介绍)。
1脱硫前的气体净化
半水煤气中含有部分颗粒尘灰、煤焦油等这些杂质带入脱硫液中,尘灰易形成沉淀物附着填料表面增大阻力,焦油进入溶液中易与单质硫形成粘度较大的混合物,粘于填料及液体分布器上形成堵塞物。本工段设置除尘塔可清除大部分灰尘,除焦器在半脱塔前后各有两台,如将所有除焦器安装在脱硫塔前,可以尽量减少带入半脱塔的焦油,对半脱稳定运行会更好。
2罗茨机的副线
各罗茨机进口阀后,出口阀前设有一条小副线,方便开停机操作。罗茨机出口总管与进口总管就近设有一条大副线,方便加减量操作。罗茨机正常运行一方面给半水煤气提供动力,一方面在增加压力的同时也提高了气体的温度。因大副线直接由罗茨机出口返回进口,成为气体在罗茨机循环的通道,使罗茨机温度不断提高,特别是夏季十分明显,可形成罗茨机超温。有时只好在机壳上加冷却水降温,方能稳定罗茨机温度,实现稳定生产。
正常生产期间:每台罗茨机打气量为460m3/分,每台压缩机打气量为305 m3/分。四台罗茨机不能满足六台压缩机机生产所需气量,开五台罗茨机气量明显过剩,在生产过程中,加上造气供气的变化,天气变化等,罗茨机大副线经常要作调整,返回的气体只是多少的变化,始终是存在的。为解决这一问题,我们将大副线改成由罗茨机出口总管返回除尘塔前,返回气体经过除尘塔水洗降温后再到罗茨机,从而将此问题解决。
3半脱栲胶液成份
半脱塔进出口总管,应有一条副线,本厂开车时没有。在实际生产过程中为适应各种条件变化,确保出口H2S气体指标≥100mg/m3,使用栲胶脱硫液脱硫(按原说明要求总碱度控制在0.4-0.6mol/L)只有降低溶液浓度来实现,当栲胶液总碱度降至0.2mol/L时,溶液的吸收能力和携硫能力尚可,出硫也较好,但出口H2S偏低。当降至0.18mol/L以下时其携硫能力变差,溶液在塔内就会析出单质硫。塔外进行再生时浮硫量减少。当在0.15mol/L时浮硫明显下降,硫黄减少,系统有明显变化。半脱塔阻力呈上升趋势。为搞好半脱生产(防止变换反硫化)征得变换触媒厂武汉化研所同意后,将出口H2S降至80-100mg/m3。半脱塔进出口增加一副线,将总碱度提至0.22mol/L,系统运行比较稳定,产硫黄也比较理想,副线生产时要适当打开调节出口H2S,以防变换受到影响,出现反硫化。
4温度
栲胶脱硫液脱硫要求在一定的温度条件下进行,一般认为在35-42℃为最佳:在实际生产过程中为达此指标在不同季节要做不同工作。冬季时大气温度一般在0±10℃之间,液体再生时吸入低温空气会使温度下降,不达指标。我们利用冷却塔上水量、罗茨机小副线等调节进塔气体温度。在循环槽增加蒸汽加热盘管来补充液体热量,稳定液体温度。夏季时气体温度偏高,特别是中午温度易上升。我们用冷却塔上水量调节进口半水煤气温度来实现。另外半水煤气温度不能太低,否则会影响脱硫液对各物质的溶解度。任何溶剂对溶质的溶解度都随温度改变有明显变化。栲胶液在一定温度下从半脱塔顶一路吸收H2S下降至下部已是饱和溶液(即富液)应出塔再生。当在下部与低温气体接触时会因温度下降而析出结晶。这种例子很多。一些厂子在冬春季不注意,有的检修开车后,短时间即形成阻力,形成堵塞,就是这种原因引起。所以要保持与其溶解度相应的温度很重要。
5溶液回收
脱硫液在再生时,浮悬硫与部分栲胶液一齐从再生槽上部溢流至泡沫槽,送至熔硫釜进行加热熔硫分离硫黄。分离后的液体中含有正常的碱及钒。栲胶含量高于溶液正常值,正常回收使用对节能环保都大有益处。但是出釜液体温度较高(60-90℃),一般大于60℃并含有盐类杂质,带入系统易形成堵塞。必须采用一些措施将其降温、沉淀、分离,再行回收使用。本厂设有沉降槽,进行降温沉降。但该槽出液管在槽底部,回收时将部分沉淀的杂质又抽入系统,形成影响。对其实施改造时将出液管提高60cm、在槽下部形成沉降区,再回收清液使用,并定期对沉降的东西进行清理。提高了回收清液质量。
6喷淋密度与气液比
我厂半脱塔直径6.6m截面积为:34.2㎡、安装有420m3/时脱硫泵、再生泵各两台,有公共备用泵一台。正常生产期间打液量最大值为840m3/h、喷淋密度为840/34.2=24.6m3/m2·h,按照常规喷淋密度应在36 m3/m2·h,以上明显偏小。液气比正常生产期间半水煤气流量约为120000m3/h(以后还有可能增加气量),此时液气比为840×1000/120000=7 L/m3按一般常规该液气比应在12 L/m3以上,可见偏低对长期稳定运行不利;我们新增一台泵:改为三台脱硫、三台再生,促进了系统稳定。现喷淋密度可达到420×3/34.2=36.8 m3/m2·h液气比:420×3×1000/120000=10.5L/m3。
7 H2S变化的影响
半脱系统在2009年5月13日前生产期间,半水煤气H2S含量稳定在500-600mg/m3,脱硫液量在700-840m3/时运行,脱硫塔压差稳定在3-4KPa.因煤炭紧张,价格上涨,为降低成本本厂决定试验掺烧部分含硫偏高的九号煤。试烧近一个月,H2S基本在650-900mg/m3最高时达1000mg/m3,当时两台脱硫泵全部开完,系统压差不断上升,至6月11日塔压差达到11KPa.不足一个月内上升7KPa.因此必须稳定生产条件,特别是入口H2S含量对稳定半脱生产很重要。
8采用新技术
为了促进系统稳定运行,我们使用泡沫液过滤机后清液较原来明显提高了质量,悬浮硫含量稳定在0.3g以下,蒸汽消耗由原来的约15t/天,减少至约5t/天。采用888脱硫催化剂后运行效果又有明显提高,悬浮硫含量降至0.1g/L以下。硫黄产量明显上升。硫回收率提高,达到98.5%。但是滤液中Na2So4含量较前有上升。(原来在45g/L左右,现达60g/L左右)。暂时无好的解决办法,只能靠液体的部分降温、沉淀来进行清除。
主要设备:
除尘塔:DN6000 H16360
静电除焦器2台:DN5800 H11788,并联在除尘塔后。
脱硫塔:DN6600 H37000,内装三层填料。
清洗塔:DN6000 H21860(六层喷头)。
静电除焦器2台:DN5800 H11788,并联在清洗塔后。
再生槽:9000/7000/12728 V=285m3 附喷射器DN30×26台。
循环槽:DN6000/6805 V=170m3 脱硫泵、再生泵:420m3/时 各两台,共备用一台
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