在2022年使用新棉时,平均3.5以上的原料含杂,作为一个清梳排杂能力差的分厂,真的让人头大,40支成纱棉结直达300粒,A1纱疵高达1600,百万米N切疵也翻了一倍。梳棉工序作为纺纱厂的生产核心工序,梳棉的运行状态在很大程度上决定了普梳品种的质量水平,同时梳棉工序的设备状态、工艺配置及工艺上车、操作水平等问题在生产中,直接造成纱疵异常,且产生原因不易发现。因各种原因,未能杜绝,如果不能及时发现并处理彻底,对质量的影响很严重,它存在隐蔽性强的特点。
1.设备工艺状态对成纱各项指标及纱疵的影响
1.1 锡林、刺辊速度及速比对成纱指标及纱疵的影响
在使用2021年原棉时,成纱的结杂状态持续偏高,40支A1纱疵达到1600多,纯棉品种造成A1纱疵高的原因有杂质、梳理、转移、负压状态和温湿度等。通过揪A1纱疵,杂质原因占到98%左右。针对机采棉存在的含杂多的特点,清梳落杂点配置问题,杂质且不易排除的问题,特对FA231和FA201进行锡林、刺辊提速,加大分梳度和排除力度,40支A1纱疵下降到800左右,得到一定的效果。具体情况下
表1:FA231机型使用不同锡林、刺辊速度对成纱指标的影响
通过表1可以看出,在锡林提速后,强力及强力最小值下降,细节及棉结下降明显。在同落棉率情况下,再次对比锡林、刺辊速度对指标及纱疵的影响。具体情况如下:
表2 相同落棉率情况下,锡林、刺辊速度对指标及纱疵的影响
经过长期跟踪,锡林、刺辊提速后,对强力稍有影响,但对成纱A1纱疵改善较大。针对机采棉杂质高,增加梳理、排除力度可有效降低杂质含量。
1.2 罩板工艺对成纱指标及纱疵的影响
罩板工艺主要是气流管理,对落棉率、锡林嵌杂等影响较大。在生产中发现,罩板变形或工艺不良是锡林嵌杂造成的主要原因之一。案例1如下图,因加装后固定盖板,技改的下罩板不良,造成锡林嵌杂。
图1 因后下罩板变形造成的锡林嵌杂
表3 锡林嵌杂时+200棉结情况
通过表3可以看出,锡林嵌杂对成纱+200棉结和切疵有较大的影响。案例2如下图,前上罩板变形造成棉网疵点。棉网情况及试纺40指标纱疵情况如下:
图2 因上罩板变形造成的棉网疵点
表4 因上罩板变形造成的棉网疵点试纺成纱指标及纱疵情况
从图2和表4中,因上罩板变形,气流不良造成的锡林转移问题,棉网状态异常。对成纱的纱疵影响特别大,在N、C/CC和S 切疵中表现明显。
1.3 针布选型对成纱指标及纱疵的影响
梳棉的针布的优选,早期多次跟踪镜泉针布在FA203机型上开30公斤使用3年之后,整体指标仍能达到质量要求,根据设备状态,在FA231A机型上推用AC1835×1640型加密普通材质针布,但在FA201A上使用效果不明显,原因待分析。其它新型针布的使用,我公司在加密刺辊、加密锡林的试验上已获得较好成效,各使用厂家已有多篇文章介绍,可根据各公司情况试验,不再赘述。
1.4 活动盖板工艺及状态对成纱质量及纱疵的影响
在活动盖板的管理中,存在的问题比较多,有些是容易忽略的,但更多的是责任心和责任人的问题。日常生产巡回中发现,特别是在梳棉FA201机型上,生条中有短片段杂质条流失,上车追查原因有活动盖板、前上罩板工艺不良,造成单根盖板不出盖板花,随锡林转移给道夫,流失至并条且不容易发现。
2.生产中出现的问题实例
2.1 生产巡回不良造成的纱疵
(1)案例1:某机台,因梳棉斩刀不能正常工作,造成盖板花再次进入工作区,从而造成生条棉结杂质达到日常水平的3-5倍,严重影响成纱质量的一致性。
(2)案例2:某机台,因梳棉盖板皮带掉,盖板不能正常转动,造成盖板花不能排出,造成生条棉结杂质达到日常水平的3-5倍,严重影响成纱质量的一致性。
(3)案例3:某机台,因梳棉前、后清洁器、后车肚等排杂点堵塞,造成生条棉结杂质达到日常水平的2-3倍,严重影响成纱质量的一致性。
2.2 操作疵点转移
案例:某班次,因梳棉值车工,清洁工作未按标准执行,在生产中道夫挡板、大漏底出口挂花等问题,造成棉网疵点,严重影响成纱纱疵的稳定性。
2.3 设备其它问题造成的纱疵
案例:某机台,因梳棉墙板喷花、针布状态不良、道夫嵌杂等问题,造成棉网疵点,严重影响成纱纱疵的稳定性。
3.检查方法
3.1 梳棉单台试纺
在生产中,梳棉单台试纺工作已经列为日常排查试验,优点是对梳棉整体状态可以准确的在成纱指标上表现出来,对棉网的状态、纤维的分梳状态等。缺点是费时费力。可结合日常棉网质量排查、生条结杂等试验,优化试验频次及试验重心。
3.2 棉网状态排查,结合生产情况,制定周期性排查标准
在进行日常排查时,抬起导棉皮圈,可直观清晰的看到棉网状态,是否有破洞、短绒、索丝等异常纤维状态。这种方法可快速控制因各种原因产生的棉网疵点。针对不良棉网立即进行排查,发现有道夫嵌杂、损伤等。
3.3 灯光排查
每天用灯光对梳棉结杂状态进行排查,针对结杂控制较1g内生条棉结杂质试验要快速,对突发性单台结杂控制非常有利。特别是活动盖板不良,有成团杂质条流失时,能及时发现。同时可结合棉网状态排查。
3.4 取样结合生条结杂排查
1g内生条棉结杂质试验时,可结合棉网状态,是否有索丝、短绒集聚等进行排查分析。
3.5 灯光排查非正常落棉及三角区状态
要保证纤维转移正常。
4.小结
在质量控制上,日常生产巡查,制订相关的巡回检查内容、标准、周期及处理方法,可有效提高梳棉条的质量。
来源:贺伟娜 刘莉 刘刚(舞钢银河纺织有限公司)
编辑: 中国纱线网,转载请注 明出处
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