216.并条容易产生突发性纱疵,应怎么调整和预防?
答:一般情况下应该要做到:
(1)合适的工艺配置,精准的工艺上机,合适的齿轮啮合,及合适的皮带张力,优良的机械传动系统,合理的吸风,光洁的棉条通道,良好的自停装置,善于发现并处理问题勤巡回的挡车工,能处理机械故障且使工艺上机的机修工,这是防止并条出疵条的重中之重,同时需要准确迅速的组织指挥和反应能力。
(2)并条速度和定量合理,牵伸隔距准确上机,皮辊、清洁器定期更换、清理、加油,牵伸正常,通道光洁,集束区调整到位。
(3)每天首先检查设备专件的使用状况,尤其传动部件的运行状态,如齿形带的完好、各种齿轮有无松动、皮辊有无破损。其次运行状态皮辊有无带花振动异响。再是关注风箱花的数量与质量。
(4)利用交接班时间彻底清理皮辊棉蜡,并检查皮辊圆整度,喇叭口的状态是否光洁,传动带是否正常,齿轮啮合是否合格,班中观察皮辊是否带花,运转是否正常。
(5)前道工序要保证棉条质量。
(6)稳定车间温湿度,其次原料变化时工艺跟上调整。
(7)并条吸风正常,绒布不沾花,压力棒不积花。
(8)皮辊按标准上涂料,正常保证皮辊加油清洁皮辊不粘棉蜡。注意皮辊使用周期。
(9)并条静电大,牵伸部位积花不及时处理。
(10)清洁是造成偶发纱疵的一个因素,还有并条隔距小出疙瘩,温湿度波动大也会造成偶发纱疵。
(11)主要是要关注设备运行状态,重点皮辊罗拉齿轮齿形带运作是否正常。
(12)减少集束区宽度,提高纤维平行伸直度,吸风风量合理,优化工艺上机。
(13)皮辊缺油、罗拉打顿、传动带张力不匀、传动带缺齿、运转操作不规范都会造成突发性纱疵。
217.并条80cm,1m机械波为什么做条干一遍有,再做又没有了?
答:可能是圈条波,可以通过改变牵伸倍数来确认。
(1)根据牵伸倍数可以知道是圈条波,如果做出来有机械波的话,将条子再倒做一遍没有的话就是圈条效应波。
(2)将通道擦拭干净,或者重新设定一个合理的定长。
(3)可能是车速较低,也有可能出现的是圈条波。
(4)大概率是圈条波,要注意通道光洁。
(5)一般40Cm,80Cm处的机械波,大概率是圈条波,同段棉条多走2到3次,会消失。
(6)查看粗纱中有无对应机械波,没有就不管它。
218.并条堵喇叭口有哪些原因有哪些?
答:原因分析如下:
(1)并条喇叭口使用过小或者棉条内有疵点造成堵塞。
(2)喂入条重叠交叉,挡车工接头过大造成的棉老鼠。
(3)牵伸工艺不当,牵伸不良。
(4)回转绒带上的花衣落入牵伸区。
(5)导棉环、分条器、导棉罗拉带花严重。
(6)喇叭口过小,值车工接头包卷加捻过紧,喂入的棉条有杂质。
(7)主要原因应该是棉条内短绒,蘑菇多,再就是生产过程湿度大,棉条回潮大。
(8)喇叭口过小发毛,挡车工搭头过粗,前道工序断头较多。
(9)并条隔距过小,须条牵伸不开。
(10)皮辊罗拉返花,清洁器作用不良。
(11)小压辊与前罗拉之间的张力牵伸过小。
(12)前工序条子中带疵点或硬头。
(13)上工序出重量异常。
(14)温湿度的原因。
(15)棉条通道不光滑。
219.并条末道刷筒子后棉条仍然有发毛现象,的什么原因,怎么解决?
答:原因分析和措施如下:
(1)喇叭口可能有毛刺,圈条盘也要检查一下。
(2)喇叭口偏大或后区牵伸倍数相对于隔距偏大。
(3)建议使用防静电剂,或者检查棉条通道的光洁度,是否毛刺,棉蜡。
(4)喇叭口大小根据定量配置,确保圈条器斜管光滑不发毛。
(5)改善条子抱合力,筒子缩短刷筒周期,上抗静电剂,再就是注意弹簧使用。
(6)喇叭口位置也可以调整一下。
(7)清理圈条斜管,调整圈条盘的速比,缩小喇叭口直径。
220.各位老师请问并条工序如何消除弯钩纤维,从哪几个方面进行控制?
答:建议从以下几个方面采取措施:
(1)导棉环、分条器、导棉罗拉,给棉罗拉,喂入挡块,挡板等要保持清洁。这些部位如果刮花进入牵伸区后,会造成牵不开,棉老鼠,弯钩。
(2)牵伸区圈条盘通道不光洁,有棉蜡、毛刺。
(3)牵伸工艺设计不合理,隔距太小。
(4)集束器出口对应喇叭口位置不当。
(5)棉网有飞边破边,棉网宽度大于集束器开口宽度或没有正对集束器进口。
编辑:纺织大学堂
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