试油(气)队伍单队多开井比例达48.2%,同时开井75口,创近5年新高;
射孔队伍延长日有效工作时间2.5小时,上半年综合工作量同比去年提升20.3%;创新设计单通道压裂流程,优化作业修井施工方式,综合降本565万元……
今年上半年,试油试采分公司提质增效成绩喜人,质量、效率、效益实现全面上扬。
追求效益、提高效率、创造价值,是企业永恒的追求。试油试采分公司深入研究分析《大庆油田有限责任公司2023年提质增效行动方案》,坚持走低成本发展之路,深化精益成本管理,深挖价值创造潜力,提高主业创效能力,持续提升经营质量和效益,不仅明确了工作量、一利四率、成本控制、资金管控“四大指标”,还制定了提速提效、精细管理、节能减排、改革创新、风险管控5方面56项应对措施,压紧压实责任,逐层分解目标,细化任务分工,打好改革提质、技术增效、管理降耗“组合拳”。
内部挖潜既要“对症”也要“巩固”
作为工程技术服务主力军,试油试采分公司涉及开发和勘探两大领域,业务种类繁多。为了更好地向内挖潜力,他们针对不同业务种类“对症下药”。
在作业二大队施工现场,作业队伍都会配备两套管杆桥、井口围堰等工具,作业二大队副大队长唐绪明说:“在施工井完井蹩压合格后,无需进行收尾工作,就可以直接把修井机开到下一个施工平台进行修井作业,单井施工准备和收尾时间节省了10小时。”
像这样的举措还有很多。今年射孔大队就复制了去年采油一厂南一区块保障经验,实行“专班制”管理方式;川渝项目部与本部页岩油等市场共享设备、人员等核心资源,保障项目高效运转……通过优化运行,各项业务的工作实效均在不同程度上有所提升。
提高效能既要守成也要创新
2月23日至4月14日,作业三大队作业十二队携“高效+清洁”的连续油管快速小修作业技术“奔赴”方兴分公司,这也是这项优势技术首次向外围油田“进军”。
面对井位分散、多数井区毗邻农田、井况复杂等不利因素,作业十二队员工们通过“1234”生产模式和“三超前”“三强化”等务实举措,优质完成了45井次连续油管快速小修施工。
“今年,我们的连续油管快速小修队伍拓展至5套车组,施工范围在原有市场基础上,增加了采油二厂、方兴分公司、榆树林公司,激活全局服务保障新局面,上半年完成各类连续油管施工1038口井,同比提升66.6%。”作业三大队生产办主任李石峰说。
成本管控既要“西瓜”也要“芝麻”
作业四大队周恒仓劳模创新工作室内,周恒仓正在对简便型自动化设备的图纸进行修改。周恒仓说:“有了它,在低于零下35摄氏度的环境施工时,设备工具也不冻堵,连续油管作业施工班组也将由5人减至4人,达到减员、降本、增效的作用。”
在废旧堆里二次“淘金”,让闲置物资“活”起来,从装备再制造中“挖金”是试油试采分公司提质增效的又一诀窍。
今年以来,他们加大等距中接、压裂材料等修复再利用的工作,今年累计修复夹层枪26141米、修复起爆器1597个,实现降本2993万元。除此之外,他们从车辆运输、能源消耗、审核采购价格等方面着手,有效压降成本费用。
面对主力生产设备配套不足、生产成本逐年增加等经营压力,试油试采分公司将继续坚持以实现价值最大化为根本宗旨,全方位控投资降成本、调结构促创新、优运行提效率,深挖变动成本的降本潜力,强化生产组织运行,加强预算执行分析,加快成熟技术应用等,多点发力推动提质增效“加速跑”,助力提质增效再“进阶”。
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