原本‘沉睡’的新王25-11井在经过补孔措施后,日产油达到1.7吨,成为了我厂原油上产的‘明星井’!”5月4日,我厂长停井治理攻关项目组负责人兴奋地说到,“我厂积极开展长停井治理,在‘体质’弱和长期‘病假’老井中精细挖潜,让‘旧账’里也能翻出新效益。”
安塞油田开发建设已超过40年,全厂长停疑难井有1000多口,占总数的11.1%,且每年还在以100余口的速度增加,这些都成为制约老油田上产的“顽疾”之一。如何盘活这些“闲置资产”,使其“起死回生”,成为了我厂摆脱当前依靠新区建产支撑稳产上产现状的 “发力点”。
近几年,随着开采程度的攀升、开发技术的完善,这些一度被“封存”的储量,逐渐被提上议事日程,特别是油田公司开启了万口油井评价挖潜重大工程,为该厂盘活现有资源,加大老井重复利用,实现长期稳产开了一剂“良药”。该厂技术人员结合新老资料,经过细致研究后发现,不少油井地下仍有潜力,而地上设备设施还可有效利用。如果能够科学有序复产,可在资金投入较少的情况下,挖掘地下潜能,实现增油增效。
要实现科学复产,首先知道全厂究竟有多少口疑难井?哪些井潜力较大?作业施工的难度有多大?为了彻底摸清情况,我厂组织各部门技术专家深入现场勘查,对全厂所有长眠井逐一进行摸排核查,准确摸清“脾性”,及时录取资料,分析复产的可行性。如今,我厂的长停井都上了“个人户口”,每口井的地理位置、投产和停产日期、井口和地下管柱状况等信息都做到一目了然。截至目前,已完成8次方案集中会审,通过对1000多口长停油水井进行集中“会诊”,编制下发方案110口。
“复产一口井带来的产量不亚于投产一口新井,而复产的费用比投产却低了近180万元,所以全厂摸排出来的170口长停井如果成功复产,全年不仅可以带来2万吨产量,更是能节省下一笔相当可观的费用。”我厂地质研究所开发室主任代波算了这样一笔账。为此,我厂坚持以效益为中心,综合考虑地面条件、施工工艺、恢复产能等条件,对有恢复价值的长停井按照潜力大小、效益高低、作业难度排队,通过大修,查层补孔,堵水转向压裂,化学堵水等措施,逐步进行治理,在恢复单井产能的同时,不断完善注采井网,盘活油气资源,夯实稳产基础。截至目前,已实施33口井,有效井单井日增油达到1.03吨,超计划指标运行。 供稿:贺晗岳
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