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广东某大型电镀园区含氰废水处理项目
项目背景该园区集中30余家专业电镀企业,日均废水排放量1500吨,其中含氰废水占比15%,游离氰浓度80-150mg/L,传统处理工艺存在破氰不彻底、二次污染风险高的问题。
处理工艺采用“调节池+两级碱性氯化氧化+混凝沉淀+活性炭过滤”组合工艺:
调节池:均衡水质水量,pH在线监测并自动加酸,确保pH稳定在10-11(碱性氯化最佳条件)。
一级破氰:投加次氯酸钠(有效氯10%),控制ORP在300-350mV,反应40分钟,将游离氰氧化为氰酸盐。
二级破氰:提高ORP至600mV以上,反应60分钟,将氰酸盐彻底氧化为CO₂和N₂。
混凝沉淀:投加PAC、PAM,经斜管沉淀池去除重金属氢氧化物沉淀,去除率≥98%。
活性炭过滤:吸附残余有机物及微量重金属,确保出水水质稳定。
设备优点
两级破氰系统ORP精准控制,避免药剂过量投加,节约次氯酸钠用量15%;
斜管沉淀池采用新型蜂窝斜管,沉淀效率提升30%,污泥含水率降至80%以下;
活性炭过滤器配备自动反冲洗装置,延长更换周期至12个月。
处理效果
出水氰化物浓度≤0.2mg/L,镍、铜、锌浓度均低于0.5mg/L,COD≤100mg/L;
年处理含氰废水54万吨,避免氰化物泄漏风险,保护园区周边水环境。
企业效益
园区通过省级环保验收,获得“绿色园区”称号,享受环保专项资金补贴200万元;
含氰废水单独处理后,综合废水COD负荷降低40%,后续处理成本减少25%;
企业环保合规风险大幅降低,避免因超标排放导致的停产整顿损失。
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