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案例:华东某大型轮胎厂废气治理项目
项目背景
华东地区某知名轮胎生产企业,年产子午线轮胎超过1000万条,在生产过程中产生大量工业废气。随着当地环保标准的不断提高,企业原有废气处理设施已无法满足最新排放要求,急需进行技术改造。该项目总投资约1500万元,于2020年启动,2021年竣工并通过环保验收。
废气成分及来源
该轮胎厂废气主要来源于以下几个生产环节:
密炼工序
:产生含非甲烷总烃、苯系物、硫化氢和粉尘的废气
硫化工序
:排放含硫化氢、二硫化碳、硫醇类等恶臭气体
压延工序
:产生含有机溶剂(如甲苯、二甲苯)的废气
涂胶工序
:排放含挥发性有机物(VOCs)的废气
废气主要污染物浓度范围:
非甲烷总烃:200-800mg/m³
苯系物:50-200mg/m³
硫化氢:30-150mg/m³
颗粒物:100-300mg/m³
处理工艺流程
针对该厂废气特点,设计采用了"预处理+催化燃烧+碱洗+活性炭吸附"的组合工艺:
废气收集系统
:对各工序废气进行分类收集,密炼废气采用密闭罩收集,硫化废气采用局部排风系统
预处理阶段
采用旋风除尘器去除大颗粒物
喷淋塔去除水溶性物质和部分颗粒物
核心处理单元
催化燃烧系统
:将有机废气加热至300-350℃,在催化剂作用下氧化分解为CO₂和H₂O,净化效率达95%以上
碱洗塔
:专门处理含硫废气,采用5%NaOH溶液循环喷淋,去除H₂S等酸性气体
活性炭吸附
:作为保障措施,处理残余有机物,采用蜂窝状活性炭,定期再生
排放系统
:经处理后的废气通过35米高排气筒达标排放
最终效果
项目运行后监测数据显示:
非甲烷总烃排放浓度<20mg/m³(去除率>97%)
苯系物排放浓度<5mg/m³
硫化氢排放浓度<1mg/m³
颗粒物排放浓度<10mg/m³
各项指标均优于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)要求,年减排VOCs约320吨,硫化氢45吨。项目获得当地环保部门的高度认可,并被列为行业示范工程。
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