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案例:某电子元件厂蚀刻酸雾处理项目
项目背景
某大型电子元件制造企业位于华东地区,主要生产印刷电路板(PCB)及电子元器件。在生产过程中,采用盐酸和硝酸混合液进行金属蚀刻加工,产生了大量酸性废气。由于原有处理设施老化,处理效率下降,导致厂区及周边频繁出现刺激性气味,被当地环保部门要求限期整改。
废气成分及来源
该项目的酸雾废气主要来源于蚀刻工序,具体成分为:
氯化氢(HCl):浓度约200-500mg/m³
氮氧化物(NOx):浓度约100-300mg/m³
微量氟化氢(HF)
水蒸气
废气温度为35-45℃,湿度较高,伴有少量金属颗粒物。
处理工艺流程
针对该项目的酸雾特点,设计采用了"预处理+两级喷淋吸收+除雾+活性炭吸附"的组合工艺:
预处理阶段
:废气首先通过不锈钢丝网过滤器,去除大颗粒金属粉尘,保护后续设备。
一级喷淋吸收
:采用5%氢氧化钠溶液作为吸收液,喷淋塔内设置三层高效螺旋喷嘴,气液接触时间≥2秒,主要去除大部分HCl和部分NOx。
二级喷淋吸收
:使用3%氢氧化钠与2%硫化钠的混合溶液,专用于去除难处理的NOx,塔内增设填料层增加接触面积。
除雾装置
:采用PP材质折流板除雾器,去除废气中夹带的液滴,除雾效率>98%。
活性炭吸附
:作为保障措施,配置蜂窝状活性炭吸附装置,进一步去除残留污染物。
系统配置了pH自动控制系统和液位联锁装置,确保运行稳定性。处理后的废气通过25米高玻璃钢烟囱排放。
最终效果
项目投入运行后,经第三方检测机构连续监测:
HCl排放浓度<5mg/m³,去除率>98%
NOx排放浓度<30mg/m³,去除率>90%
废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求
厂区周边刺激性气味完全消除
系统运行稳定,自动化程度高,维护简便
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