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案例:华北某化工园区集中甲萘威废水处理工程
项目背景
华北地区某化工园区内有五家农药生产企业,均生产甲萘威及其制剂产品,各企业废水水质差异较大。为实现规模效益并降低各企业环保投入,园区管委会决定建设集中式甲萘威废水处理设施,设计处理规模2000吨/天,服务园区内所有相关企业。
废水成分及来源
集中处理厂接收的废水来源复杂,包括:各企业的生产工艺废水(COD15000-25000mg/L)、设备冲洗水(COD3000-8000mg/L)、生活污水(COD300-500mg/L)以及初期雨水等。混合后废水COD约8000mg/L,pH值波动较大(2-10),盐分含量高(主要含NaCl和Na2SO4),且含有微量重金属。
处理工艺流程
针对园区废水特点,设计采用了"分类收集-分质处理-集中深度处理"的工艺路线:
分类收集系统
:建设两套独立管网,分别收集高浓度废水(COD>5000mg/L)和低浓度废水,避免低浓度废水被过度稀释。
高浓度废水处理
:采用"微电解-Fenton氧化-混凝沉淀"组合工艺。微电解利用铁碳原电池效应预处理难降解有机物;Fenton氧化进一步分解污染物;混凝沉淀去除悬浮物和部分COD。
低浓度废水处理
:经调节pH后直接进入水解酸化+接触氧化生化系统。
集中深度处理
:高低浓度废水处理后的出水混合,经曝气生物滤池(BAF)深度处理,最后通过臭氧氧化确保出水稳定达标。
浓盐水处理
:系统产生的高盐废水经多效蒸发后结晶分盐,实现盐资源化。
处理效果与技术创新
该工程创新性地采用了分类收集和分质处理策略,既保证了处理效果,又降低了运行成本。处理系统稳定运行后,出水COD<60mg/L,总氮<15mg/L,盐度<1000mg/L,各项指标均优于国家标准。其中,微电解单元对提高废水可生化性效果显著,B/C比从进水的0.15提升至0.35以上。
工程特别设计了智能加药系统和在线水质监测系统,可根据进水水质自动调节药剂投加量,节省了15-20%的药剂消耗。蒸发结晶单元每年可回收工业盐约5000吨,实现了资源化利用。整体项目吨水处理成本约25元,较各企业单独建设处理设施降低30%以上。
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